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一起水汽电导率异常的发现及处理
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1 一起水汽电导率异常的发现及处理 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司,刘龙龙 摘 要:水汽质量对电厂热力设备长期安全运行起关键作用,水汽品质差、劣化会造成机组热力设备及管道的腐蚀、 结垢和积盐,从而缩短热力设备的使用寿命,影响机组安全、经济稳定运行。本文通过对我厂一起水汽电导率超标异常 的发现和处理,总结了其超标的原因及一些改善、处理措施。 关键词:补给水;电导率;精处理;氢电导率;热网加热器疏水;除盐水 1 概述 我公司一号机组在供热初期,电导率超标严重,尤其投运热网加热器之后,通过多方查找、取样实验发 现,造成水汽电导率超标的原因为补给水电导率偏高以及精处理在线电导率表不能真实反映当前氢电导率, 精处理树脂失效未能及时发现。 随着机组参数和装机容量的不断提高,热力系统中水汽品质的要求也越来越高,电导率作为水汽指标中 至关重要的一项,由于其与水汽中各离子的含量成正比,所以能直观的反映出水汽中离子含量的高低,及时 作出调整,避免热力系统流通部位出现积盐、结垢和腐蚀等危害机组安全运行的情况发生。 2 发现问题的经过 我厂一期装机容量为 2×300MW 单抽采暖供热机组,补给水系统由两套二级除盐设备组成,采用海水淡化水 为原水,每台机组水汽系统中设两台凝结水精处理,运行方式为氨化运行。 在 14 年 12 月 1 日前,我厂只投运 A 热网加热器,热网加热器疏水水质达到回收标准,正常回收至除氧 器, 此时水汽系统中各水样的电导率指标均在合格范围内, 12 月 1 日由于温度骤降, 热网加热器出水温度低, 达不到供热要求,遂投运 B 热网加热器,两台同时运行。投运初期运行人员出于经验的判断,B 热网加热器 投运后的疏水水质由于管路长期备用较差,因为直接将 B 热网加热器疏水外排,一段时间后才开始回收,而 此时各水样电导率均有上涨趋势,初步怀疑 B 热网加热器内有漏点,运行人员将 B 热网加热器疏水外排,同 时加大炉水联排,以期通过炉水排污来降低电导率。此时取样化验,B 热网加热器水质情况如下:硬度: 0umol/L,Na 离子 23ug/L,Cl 离子 3000ug/L,符合回收标准;凝结水钠离子、氯离子、硬度均无明显变化, 判断凝汽器未泄露,补给水 DD:0.69vc/cm。而此时电导率仍持续上升,最高至给水 DD:0.55vc/cm,蒸汽 DD0.4vc/cm,化学运行将其中一套(1PB)精处理退出,更换一套再生好备用树脂,同时投运一套补给水设备, 出水控制 DD 小于 0.3vc/cm,直补系统。此时水汽 DD 出现下降趋势,直至恢复至合格范围内。 水样情况如下: #1 机精处理电导率数据 水样 入口 出口 1PA 1PB 电导率(vc/cm) 4.66 3.57 4.61 0.06(更换后) #1 机水汽电导率数据 水样 凝结水 给水 饱和 过热 再热 B 加疏水 电导率(vc/cm) 4.68 5.52 5.76 5.87 5.71 5.54 3 异常原因查找及分析 3.1 补给水 DD 超标。热网加热器投运前水汽系统热蒸发量小,水量损失较低,因此系统内补水量较低,

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