2019 年电力企业设备管理智能化技术交流会
-790-
料对管子之间的空隙进行封堵;燃烧器墙箱处在二
次风箱内,墙箱底板设计为点焊式,墙箱腔室极易
存在浇注料未完全填充的情况。机组运行期间,二
次风进入墙箱内无浇注料的空间,并经过水冷套管
子间的空隙进入炉膛;水冷套管因此长期受到二次
风冲刷,导致管壁减薄。
燃烧器水冷套管检查一般结合机组大小修进
行,搭设炉膛脚手架或金属平台,对水冷套管向火
侧受一次风、粉冲刷情况进行检查,并通过相应的
补焊、更换、防磨喷涂等方式进行处理;因二次风
冲刷水冷套管子的部位处在背火侧,具有极强的隐
蔽性。
在阳逻电厂三期 2×600MW 机组状态检修期间,
清除了所有燃烧器墙箱浇注料,对燃烧器水冷套管
背火侧进行全面检查,期间发现 6 根水冷套管磨损
严重,及时进行了更换,并对墙箱浇注料重新灌注,
消除了燃烧器水冷套管泄漏的隐患。
图 1-6 磨损的燃烧器水冷套管
4、东锅 600MW 锅炉高再出口集箱管接座裂纹隐患
阳逻电厂 2×600MW 机组锅炉高温再热器布置于
高温过热器后的水平烟道内,蒸汽从高再进口集箱
(Φ736.6×43,SA-335P11)
,经蛇形管屏加热后进
入高再出口集箱(Φ812.8×50,SA-335P91)
,蛇形
管屏共 64 片,每片管屏由 13 根管子并绕成 U 形,
管子规格Φ50.8×4.5,横向节距 342.9mm,纵向节
距 70mm,炉内受热面管子均为 SA-213TP347H 材料。
进口集箱管接头材料为 SA-213T23,
出口集箱管接头
材料为 SA-213T91。
高再蛇形管屏入口段重量由中间 4 排管承重并
传递到入口集箱(集箱底部四排管接头设计为平行
的斜向开孔)上,其余管子重量均通过承重块逐根
传递到中间四根管子。管屏出口段重量由一过渡梁
支撑,由吊杆传递到高再出口集箱上。
在四管防磨防爆检查期间,发现高再出口集箱
管接座焊缝存在环向裂纹的情况(见图 1-7)
,裂纹
位于焊缝的引入管侧熔合线上,出口集箱引入管规
格Φ50.8×4.5,材质 SA-213T91。
图 1-7 高温再热器示意图、管接座焊缝裂纹示意图
后经过全面检查分析,集箱引入管根部拉裂部
位均为下半周,且管屏穿顶棚固定卡快明显上移,
说明管屏存在向上移位的情况;在水平烟道检查发
现,水平烟道积灰较严重,值得注意的是高再受热
面管最外圈管向上凸起,高再正下方的折焰角水冷
壁管向下凹陷。种种迹象表明,高再区域异常严重
的积灰已阻碍高再受热面管屏向下膨胀甚至存在将
高再受热面管“垫起”的趋势。
三期锅炉水平烟道水冷壁高再处的水平夹角仅
有 5℃,在运行中很容易产生严重的积灰。经过向上
海锅炉厂了解,上锅 600MW 机组水平烟道水冷壁的
水平夹角均为 30℃,坡度较大,从未发生过积灰导
致集箱管接座焊缝根部拉裂的情况。
打分:
0 星