智慧巡检
- 713 -
基于自适应控制技术的智能串级喷氨
调节系统在 1000MW 等级机组中的应用
江西大唐国际抚州发电有限责任公司,宋超
摘 要:文章主要介绍,针对某电厂 2*1000MW 超超临界机组在脱硝系统投运时喷氨自动不能正常投入,无法精确控
制脱硝出口 NOx 排放浓度的问题,分析了喷氨自动控制的影响因素,对原有喷氨自动控制系统优化,优化后脱硝喷氨自
动调节可以长时间正常投入,出口 NOx 排放浓度满足了环保达标排放要求。并根据两种控制策略在脱硝的应用情况进行
能耗分析和系统稳定性分析,验证了新控制策略的优越性和可行性。
关键词:喷氨自动;串级;自适应
1
通过脱硝装置的烟道及反应器位于锅炉省煤器
后空预器前,氨喷射格栅放置在 SCR 反应器上游位
置。烟气在锅炉出口被平均分成两路,每路烟气并
行进入一个垂直布置的 SCR 反应器里,即每台锅炉
配有 2 台反应器,在反应器里烟气向下流过均流
板、催化剂层后,进入回转式空气预热器、静电除
尘、引风机和 FGD,最后通过烟囱排入大气
[1]。
SCR 脱硝反应中主要的化学反应式:
4NO
+
4NH3
+
O2 →4N2
+
6H2
O
(1)
NO
+
NO2
+
2NH3 →2N2
+
3H2
O
(2)
其中烟气中 90%以上的 NOx 是以 NO 形式存在。
在反应过程中与 NOx 反应生成无二次污染的 N2 和 H2
O 随烟气排放。为使催化剂充分发挥作用,脱硝反应
须在一定温度区间内进行
[2]。
2 SCR
控制系统对象的动态特性取决于结构特性,SCR
脱硝控制系统具有其特殊性,从脱硝系统的工艺流
程可看到,氨喷射格栅至 SCR 反应器上游的位置是
氨气与烟气的混合区域,虽然已经喷氨,但由于最
终过程是一个化学反应,进入反应器催化剂层前,
化学反应没有产生,所以调节不会影响到控制对象。
在反应器催化剂层中进行充分反应的过程需要一定
时间,化学仪表数据的测量与内部处理换算产生时
滞
[3],因此 SCR 脱硝控制系统对象是一个大迟延、大
惯性的控制对象。
3
3.1 优化前控制策略存在问题解析
优化前机组脱硝自动采用常规单回路 PID 控制,
在实际应用中无法满足具有大迟延、大惯性的 SCR
脱硝控制系统对象要求。经过分析优化前控制方案
存在的问题如下:
1、采用脱硝系统出口 NOx 浓度设定为定值,定
值单回路控制系统控制,对于一个大迟延、大惯性
的控制对象,常规定值单回路控制无法满足该系统
运行要求
[4]。
2、喷氨总量控制采用单 PID 控制器,出口 NOx
波动大,为了保证 NOx 波动过程不超限,通常控制
出口 NOx 平均值往往远低于环保限值,使得氨逃逸
大大提高,既增大了用氨费用,又对下游设备的安
全性造成重大隐患。
3、用折算后的 NOx 值经过滤波后作为被调量,
与运行手动输入设定值比较后进行 PID 运算,
PID 参
数整定后,只能适应某一负荷段稳定工况下的要求,
打分:
0 星