2024 年(第五届)电力企业油气监督技术研讨会
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火电厂抗燃油油泥析出及理化指标超标
治理探讨
天津国能盘山发电有限责任公司,王家国
摘
要:
汽轮机调速系统运行中出现了因调速抗燃油油经过长周期运行产生 MPC 漆膜和油泥析出造成调速汽门卡涩、
机组负荷摆动大等缺陷,使用抗燃油在线再生油净化装置解决油质劣化问题,提升了设备安全稳定运行能力。
关键词:再生;酸度值;体积电阻率;油泥析出
某公司 2 台俄制 500MW 机组自 1995 年先后投产
后,汽轮机调速系统运行中出现了调速汽门卡涩、
机组负荷摆动大等缺陷,通过缺陷数据统计、分析,
在排除了可能因调速汽门流道产生氧化皮等因素的
前提下,最终确认造成此缺陷的原因为抗燃油经过
长周期运行产生 MPC 漆膜指数高和运行油油泥析出,
且泡沫特性值偏高,油质劣化造成设备缺陷增多、
增加了机组运行不稳定性,原有俄制抗燃油旁路再
生装置包含采用两级以硅藻土作为再生介质滤芯、
纤维滤纸滤芯去除杂质、离心式滤水滤油机,该套
再生设备未设置抗燃油理化指标超限报警装置,仅
依靠人工取样化验以确定油品颗粒污染度、水分含
量、酸度是否合格,导致出现再生滤芯超期运行,
再生处理效果差,
经常出现抗燃油颗粒污染度大于 6
级、酸度值超过 0.2mgKOH/g、水分达 1500mg/L 甚至
更高,致使抗燃油的理化指标严重超标,甚至由于
对再生装置监控手段不完善出现硅藻土滤芯破损导
致大量硅藻土溢出进入抗燃油,抗燃油被严重污染
(原抗燃油油箱容积 5.8m
3,
运行时油箱油量 2.5 m
3)
而不得不利用机组停运时彻底更换调速系统抗燃
油,原有再生装置已不满足要求,且机组调速系统
由液力调节改造为电液调节,抗燃油系统内运行油
约 1.5m,
抗燃油再生装置升级改造为离子交换树脂
再生滤芯,虽极大地提高了机组适应各种工况的安
全性,但调速抗燃油运行中还会出现酸度值等理化
指标不合格,伴随油泥析出、MPC 值及泡沫特性值高
的油质劣化问题,每年至少彻底更换一次抗燃油,
为提高调速系统安全稳定运行能力,于 2019 年 06
月再次对再生装置予以升级改造。
汽轮发电机组用抗燃油是一种三芳基磷酸酯的
合成油,具有良好的润滑性能、抗燃性能和流体稳
定性,其颗粒污染度、水分含量、酸度是影响抗燃
油品质的最主要因素,其它特性指标的优劣也是受
这三项因素影响,使得控制好颗粒污染度、水分、
酸度值这三项指标是保持汽轮机调速系统抗燃油正
常运行的关键。
颗粒污染度是油品中颗粒性的客观量度,它反
映油品中颗粒的分布情况、大小尺寸和数量,固体
微粒还会增加抗燃油的空气滞留、发泡和乳化。汽
轮机调速系统的滑阀、部套的配合间隙很小,颗粒
污染度不合格的调速油流经滑阀、部套时,内含的
杂质颗粒轻者造成划痕,造成使用小公差伺服阀的
“卡塞”导致动作不灵敏,重者会因为此种“卡塞”
造成机组被迫停运。
抗燃油的酸度值度是反映抗燃油劣化变质程度
的化学指标,酸度值升高,说明因空气含量大、油
温过高等因素造成油品劣化(氧化水解)而产生了
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