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5.1.4 电袋复合型除尘器减少了烟气粉尘中粗颗粒对滤袋的冲刷几率,
前级电场去除烟气粉尘中的粗颗
粒,进入滤袋的粉尘颗粒大大减少,进而减少滤袋的物理磨损,延长滤袋的使用寿命。
5.1.5 电袋复合型除尘器前级电场改善滤袋表面的粉尘层特性。
烟气粉尘通过前级电场电晕荷电后,
荷
电粉尘在滤袋上沉积的颗粒之间排列规则有序,同级电荷相互排斥使形成的粉尘层孔隙率高,透气性好,易
于剥落,进一步降低滤袋的运行阻力。
5.1.6 电袋复合型除尘器前级电场均故障不能投入运行且,
后级滤袋可以清除满负荷的灰尘量,
不影响
机组满负荷运行,运行方式灵活、可靠性提高。
5.1.7 电袋复合型除尘器维护量少、维护人员和费用大大降低。
5.1.8 电袋复合型除尘器滤袋破损后能隔离进行在线检修更换。
5.2 电袋复合型除尘器运行缺点
5.2.1 电袋复合型除尘器前级采用电除尘,增加了耗电量,造成机组厂用电率升高。
5.2.2 电袋复合型除尘器电场故障后不能隔离进行在线检修,只能等待机组检修时处理。
5.3 纯布袋除尘器运行优点
5.3.1 运行实测纯布袋除尘器粉尘排放浓度<21mg/m,满足环保要求<30mg/m。
5.3.2 纯布袋除尘器反吹风采用引风机出口净烟气,反吹风与滤袋同温,避免滤袋发生低温腐蚀。
5.3.3 纯布袋除尘器辅助设备为清灰电机,功率小,耗电小,不影响机组的厂用电率。
5.3.4 纯布袋除尘器滤袋破损后能隔离进行在线检修更换。
5.4 纯布袋除尘器运行缺点
5.4.1 纯布袋除尘器运行压差较高,一般 1000-1500Pa 之间,运行中呈上升趋势,且压差大造成袋笼变
形甚至破袋的可能,增加了引风机的电耗。
5.4.2 纯布袋除尘器反吹清灰机构处于高温环境下运行,
机械传动频繁卡涩,
每个通道的反吹风方板阀
频繁发生卡涩关闭不到位造成漏风,
进而造成反吹风压和风量不足,
反吹清灰效果差甚至反吹清灰能力丧失。
5.4.3 纯布袋除尘器反吹清灰系统清灰效果差,造成清灰周期长,带来机组高负荷下,除尘器整体压差
高,锅炉风烟系统阻力增加,厂用电率升高,长时间运行可能对引风机带来失速安全隐患。
5.4.4 纯布袋除尘器压差受煤质影响大,锅炉煤质变差或灰分高时,除尘器压差将超出允许值范围。
5.4.5 纯布袋除尘器反吹清灰机构运行不稳定,
频繁发生故障,
当清灰机构内部故障时需要隔离通道才
能处理,限制机组出力,影响机组调峰能力,并且运行维护量大。
6 总结
通过以上分析与比较,证明电袋复合型除尘器同时具有电除尘器和布袋除尘器的优点,能减少纯电除尘
器和纯布袋除尘器的缺点,并且保证除尘效率与布袋除尘器相同,两者相结合能够产生新的优点,是纯电除
尘器改造的最佳方案,且改造时间短,大约 45 天左右,可随机组大修进行。采用环链小车反吹清灰机构的纯
布袋除尘器存在运行工况不稳定,清灰效果差,风烟系统运行阻力高,影响机组稳定运行等缺点,可以提供
二种技术改造方案,一是场地满足要求可以造成电袋复合式除尘器,如果不允许,可以将环链反吹清灰机构
改造成运行较稳定的脉冲行喷吹式清灰机构或回转式反吹清灰机构。
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