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水汽氢电导超标原因分析与解决方案
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1 水汽氢电导超标原因分析与解决方案 南京华润热电有限公司,王军 摘 要:南京华润热电有限公司总装机容量为 66 万千瓦,年发电能力约 40 亿千瓦时,同时还向雨花经济开发区部 分企业集中供热, 2013 年发现向火车南站新增供热项目供热的机组水汽系统氢电导明显上升,直至超标。通过对热力系 统水汽查定,发现水处理出水 TOC(总有机碳)含量偏高,经过对不同去除有机物设备调研,结合现场生产实际情况,确 定了处理方案。 关键词:氢电导率;低分子有机酸;酸性腐蚀;活性碳 1 引言 随着发电厂水汽集中取样在线仪表实时监督水汽品质技术发展的成熟,对电厂化学监督工作意义越发重 要,其中氢电导指标直接反应出水汽系统阴离子杂质含量变化情况,该项指标的劣化,会直接导致水冷壁高 负荷区的垢下酸性腐蚀;此外,当水汽中酸根离子,尤其是氯根离子或某些低分子有机酸根含量较高时,由 于碱化剂—氨的分配系数远高于酸根离子,在汽轮机低压缸除凝区,氨主要分配于汽相,初凝区氨含量较低, 无法起到液相调节 PH 作用,将导致初凝水 PH 降低,引发金属基体的酸性腐蚀,同时在汽轮机初凝区由于蒸 汽带水,水滴对叶片等部位的冲刷作用,更加快了腐蚀过程,如果不及时进行处理,将会导致机组经济性和 可靠性下降,针对我司现场情况,及时进行原因排查和分析,积极制定并确认处理方案。 2 水汽品质氢电导大原因分析 2.1 存在问题 南京华润热电有限公司#3#4 锅炉为上海锅炉有限公司生产 SG-1036/17.5-M871 汽包炉,配备上海汽轮机 有限公司 330MW 等级系列 N330-16.67/538/538 亚临界、单抽、双缸双排汽、一次中间再热凝汽式汽轮机。锅 炉加给水加氨调节 PH,辅以联胺除氧,炉水采用低磷酸盐处理,凝结水通过高速混床进行处理。补给水二级 除盐,原水为长江水,预处理以机械搅拌澄清池投加聚合铝对长江水进行澄清后通过无阀虑池进行过滤,出 水进入水处理系统通过高效纤维过滤器、阳、阴、混交换器进行除盐。2012 年 11 月 24 日发现向南站开始供 热的#4 机组水汽系统氢电导明显上升, 11 月 25 日开始过热取样点开始出现超出 0.15μs/sm 的不合格值, 随 后过热氢取样点电导数据逐渐增大, 12 月 4 日过热氢电导已超出 0.20μs/sm, 并且伴随着饱和蒸汽和省煤器 取样点氢电导数据上升, 在 12 月 4 日饱和蒸汽氢电导也超出 0.15μs/sm, 12 月 17 日省煤器氢电导突破 0.15 μs/sm。供热#4 机组氢水汽电导在 0.2—0.3us/cm 之间波动,无明显下降,维持此值运行,2012 年 12 月 27 日机组将供热转换至#3 机组,#4 机组水汽系统氢电导迅速下降至 0.1us/cm 附近,同时#3 机组水汽系统氢电 导迅速上升至 0.2us/cm。 此后无论是#3 机组还是#4 机组氢电导指标随供热量增加而增加, 在 2013 年 1 月#3#4 机组分别处于向南站供热,最大流量约为 30—35 吨/小时,以及向厂母供热,因处于冬季工况最大供热流量 约为 20—25 吨/小时,机组水汽系统氢电导指标处于不合格状态。 2.2 原因分析 在发现该指标异常后, 我们初判断机组由于首次正式向南站提高供热量, 初期水汽系统由于抽汽量变化, 导致水流扰动,造成水质异常,尝试通过排污和加强凝结水精处理方式使水汽品质恢复到正常值,但通过一 周时间观察指标值并未出现转机。

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