安全管理
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水控制设备和控制系统与其它直流锅炉相比复杂许
多,即两个汽动给水泵、一个电动给水泵和左右流
程两个给水调节阀,并需设计相应的控制系统,只
有解决两个汽水流程的耦合才能投入给水自动,这
也是实现燃/水比自动控制的前提。
3 伊敏电厂#1 机组原协调控制系统及一次调频功能
简介
3.1 锅炉主控:
锅炉调功,采用负荷指令与实发功率之差作为
被调对象,同时加入了负荷指令微分,主汽压力微
分。此负荷指令为速率后负荷指令,同时直接加入
了一次调频动作之后一次调频所调整的负荷。
3.2 汽机主控:
汽机主控调功同时调压。一次调频后负荷指令
与实发功率之差加上压力偏差所对应的负荷作为被
调量,输出直接作用在 DEH 总阀位指令上。
3.3 燃料、给水、送风系统:
锅炉主控输出直接为总燃料指令,同时锅炉主
控输出经过折算直接形成给水的设定。送风的设定
为实发功率的折算值。
3.4 一次调频:
机组参与一次调频的功率补偿量(ΔW)是由机
组调速系统的速度变动率δ 和电网频率偏差(为保
证精度要求转换为转速偏差Δn)计算出来的,其如
公式如下:
ΔW=[
(Δn/ n0)/δ×100%]×W0
其中,n0——额定转速,W0——额定功率,Δ
n 为考虑频差死区(±0.033Hz,即±2rpm)
在考虑一次调频死区的情况下,把上述公式通
过逻辑表达出来,再经幅度限制后,就是一次调频
功率补偿的实际指令。
将计算出的一次调频功率补偿的实际指令按汽
轮机调节门流量特性在 DEH 中直接叠加在汽轮机调
节门指令上,采用参数自适应控制技术,控制调门
开关的速度和幅度。
4 现我厂#1 机组协调及一次调频存在问题
4.1 调整负荷变化速率慢。
由于锅炉主控调功,且锅炉在整个机组协调系
统中相对于汽轮机延时时间和惯性时间较大,导致
相应机组负荷的两个参数主汽压力及温度反应过
慢;若进一步提高变负荷速率,会造成主汽压力、
温度及过热度等主要参数大幅波动,影响机组安全
运行。
4.2 调整负荷精度较差。
由于汽机主控调功同时调压,功率调节极易受
到压力变化的干扰,调节精度差;同时静态调节品
质差,经常由于压力的微小摆动导致实发功率摆动。
4.3 一次调频效果差。
一次调频投入后,由于其直接作用于锅炉主控
对煤、水直接调节,导致锅炉主再热汽温数值摆动
大,减温水流量数值摆动大,锅炉主汽压力摆动,
煤水比参数摆动;同时当一次调频直接作用在 DEH
总阀位指令上,汽机调功后同时调压,导致汽机调
整负荷摆动大。
4.4 送风自动跟踪慢。
由于总风量设定为实发功率折算值,导致机组
变负荷过程中风量只能根据氧量被动调节,无法保
证锅炉充分燃烧。
4.5 伊敏电厂优化前协调控制系统负荷扰动曲线如下图:
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