2016 年(第三届)电力科技管理论坛
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从而实现热量从低位热源向高位热源传递的效果。其
工艺流程如下图所示:
双鸭山热电公司 2013 年实施了热泵技术改造, 安装 4
台35.9MW热泵, 利用采暖抽汽作为热泵的驱动热源,
高旁蒸汽作为该泵的备用驱动热源,回收一台发电机
组的循环水余热,用于对外供热。热泵设计提取循环
水余热热量 59.14MW,热泵机组余热水进水温度
38℃,出水温度 31.5℃;热泵机组热网水进口温度
55℃,出口温度 68℃,余热水流量 8120t/h,热网循
环水流量 9500t/h。项目实施后,全年可节约标煤约
1.3 万吨,取得显著的经济效益。
2.4 汽轮机本体节能提效改造应用
对于新投产机组,大多数汽轮机考核试验热耗高
于设计热耗,主要原因在于理论设计与实际产品之间
的差距、汽轮机动、静部件的制造加工误差、安装间
隙裕量过大等。因此对于此类汽轮机组提高效率的唯
一途径就是通过改造使通流间隙处于合理的范围。
汽轮机设计思想与实际运行工况往往严重不符
影响,调节级设计喷嘴面积过大是普遍现象,同时汽
轮机喷嘴组还可能存在喷嘴与动叶动静匹配较差问
题,将导致静叶出口汽流不能以最佳方式进入动叶做
功,使流动阻力增加,降低流动效率等问题。这些问
题将严重影响汽轮机在常规运行工况的经济性,需要
进行调节级喷嘴改造。
双鸭山热电有限公司 1 号机组投运以来,机组热
耗值长期高于设计值 150 kJ/(kWh)以上, 运行经济性
较差,针对此问题,该企业于 2015 年对 1 号机组进
行了刷式汽封和喷嘴改造。改造对全部汽封进行了更
换,其中 52 圈汽封改为刷式汽封,同时对汽封间隙
进行了按照下限值减调整 0.20mm 进行了调整。在对
调节级喷嘴改造时,将喷嘴面积由 218.57cm2 缩小至
163.95cm2。改造后,试验热耗率较修前降低 162.63
kJ/(kWh),基本实现达设计值。
2.5 冷却水塔填料非等高布置优化技术应用
传统冷却塔运行中存在填料分布和填料空气动
力场匹配不当的问题,使得外围进塔空气的吸热吸湿
能力未能充分利用,影响到外围循环水的进一步冷
却;同时内围存在空气不足的问题,影响到内围循环
水的冷却。通过填料非等高布置改造方式能够提升冷
却水塔冷却效率,根据塔内空气动力场的分布规律,
将塔内面积分成内区,外区两个区域,不同的区域匹
配不同的填料高度,通常外围上升空气的吸湿吸热能
力较强,内围水温较高,空气流速较低,空气的吸湿
吸热较差,采用非等高布置优化技术可大大提升冷却
水塔效率。双鸭山热电公司原冷却水塔淋水填料为
“S”波形,淋水填料片距为 33mm,该波形淋水填料
的热力性能及阻力特性较差;原淋水填料层高 1m,
采用等高布置方式,未充分考虑到塔内空气流场的不
平衡性,原冷却水塔幅高为 10℃,高于达标值 3℃。
2015 年进行了 1 号冷却水塔整体优化, 将原有 S 波淋
水填料全部更换为 GTX-26 型(新斜波)高效淋水填料、
根据塔内空气动力场的分布规律,通过非等高不同片
距布置优化,将塔内面积分成内、外区两个区域,内
区高度为 1.0m,外区高度 1.25m。改造后,冷却水塔
幅高 7.5℃,降低 2.5℃。
结语
当前火电厂节能减排水平整体逐年提升,但潜
力仍然较大,建议火电企业首先通过试验手段做好
机组能耗评估,根据评估结果有针对性的实施优化
改造项目;同时要加强同区域、同类型机组对标,
及时发现能耗提升空间;此外要关注新技术应用和
加强技术攻关,突破指标瓶颈,保证火电厂能耗水
平持续优化。
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