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60MW汽轮机转子产生裂纹原因分析及处理措施
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精益管理 精益管理 - 191 - 60MW汽轮机转子产生裂纹 原因分析及处理措施 深圳钰湖电力有限公司,李再平 摘 要:汽轮发电机组转子裂纹可能导致发生断轴毁机事故并造成重大损失,如何及时检查、发现和处理转子裂纹, 对于保障机组的安全稳定运行具有重要的现实意义。本文通过介绍广东地区多家燃气电厂60MW汽轮机转子裂纹现象,分 析裂纹产生的主要原因,提出避免转子再发生裂纹的运行操作建议,以及相应的检修处理和防范措施。 关键词:汽轮机;转子裂纹;金属疲劳;材料蠕变 1 问题的提出 广东地区多家 9E 燃机电厂机组为调峰运行[1]。 其中,燃气轮机型号为 PG9171E,蒸汽轮机(以下简 称“汽轮机”)为哈尔滨汽轮机厂(或上海汽轮机 厂)生产的双压、单轴、单缸、冲动、凝汽式机组 [2],功率 60 MW。投运时间分别为 2 004 年、2 005 年。 机组运行 10 年后, 各电厂进行汽轮机揭缸大修, 发现多台汽轮机转子高压调节级变截面倒角位置出 现整圈径向裂纹[3],裂纹深度约 2.1-2.8 mm。 2 汽轮机转子裂纹情况 2.1 案例 1 深圳某电厂汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的汽 轮机,转子材质 30 Cr1Mo1V 高温耐热合金钢,机组 累计运行 4 万小时,启停 2 300 次。转子第一级调 节级叶轮 叶根部 与汽封处 出现裂 纹,裂 纹深度 约 2.1-2.8 mm。转子返厂进行车削处理,单边车削 4.2 mm,成“U”槽。如图 1 所示。 2.2 案例 2 东莞某电厂汽轮机为上海汽轮机厂生产的,转 子材质 25Cr2NiMo1V。 机组累计运行 2.4 万小时,启 停 1 700 次,转子第一级调节级叶轮叶根部与第二 级叶轮处出现裂纹,裂纹深度约 2.1-3.2 mm。转子 返厂进行车削处理, 单边车削 5.0 mm, 成 “U” 槽[4]。 3 从汽轮机转子结构尺寸分析转子裂纹产生原因 汽轮机转子为整锻+套装单轴结构,转子无中心 孔,通流部分为 18 级压力级。调节级位置转子直径 为 600 mm 整锻实心结构,调节级倒角为 R5°[5]。 可以看出,调节级位置转子直径尺寸大、结构为变 截面,调节级叶轮叶根部 R 角倒角小。当蒸汽加热 或冷却时温差发生变化,因转子调节级位置结构尺 寸大,导热需相当长时间,转子中心到表面之间温 度不均匀,因此在汽轮机转子内部产生热应力,长 期热应力将引起转子金属疲劳损伤[6]~ [9]。 图 1 哈尔滨汽轮机厂生产的单轴、单缸、冲动、凝汽式汽 轮机运行 10 年后,第一级调节级后转子发生裂纹 图 2 上海汽轮机厂生产的汽轮机,运行 10 年后,第一级 调节级前发生裂纹

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