精益管理
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图 1 显示了省煤器给水旁路方案、省煤器烟气
旁路方案和高温烟气旁路方案的设计原理。其中,
给水旁路方案是在省煤器进口集箱前直接将部分给
水引至下降管,在低负荷时通过调节阀调节旁路给
水流量,通过减少省煤器的主流水量和吸热量达到
提高 SCR 入口烟温的目的。根据热力计算,在 50%
负荷工况下,某 300MW 锅炉给水旁路分配至 90%时
SCR 入口烟温仅提高 18.1℃,北仑电厂#2 炉 600MW
机组的热力计算则显示要使 SCR 入口烟温提升至
310℃以上需要分配 50%以上的给水量,过高的旁路
份额将导致省煤器超温,严重时省煤器出口会发生
汽化现象。使得该方案不具备实际的烟温调节能力,
从而不能实现脱硝 SCR 系统全负荷投入运行的要求。
省煤器烟气旁路可分为内部旁路和外部旁路方
案,内部旁路是在省煤器所在烟道区域减少相应的
省煤器面积,设置内部旁路烟道。外部旁路方案则
是在省煤器入口与省煤器出口烟道区域外部设置旁
路烟道。内部旁路方案由于省煤器面积减少,和给
水旁路方案同样遇到调节范围受限的问题,不能实
现脱硝全负荷投运的要求,且高负荷时不可避免地
导致排烟温度抬升影响锅炉效率。而外部旁路方案
则由于省煤器入口空间狭小,而旁路烟气量较大,
增加了工程实施难度。
高温烟气旁路方案在水平低过入口到省煤器后
烟道的外部设置旁路烟道,通过调节旁路烟气挡板
的开度来控制水平低过入口经外部旁路烟道进入省
煤器出口 的部分 烟气与省 煤器出 口烟气 的混合 比
例,进而实现脱硝 SCR 反应器入口烟温调节。由于
低过前的烟温较高,使得该方案较省煤器烟气旁路
方案减少了旁路烟气份额,且相应的烟温调节范围
更大,水平低过入口侧也有足够的空间设置旁路接
口。综合来看,该方案具有系统简单,施工难度小、
工程造价低及便于运行调节等优点。
省煤器分级改造方案是将省煤器的部分受热面
移至脱硝反应器后,将脱硝装置的烟气抽取点由原
来的省煤器出口改为省煤器管组间抽取。由上海锅
炉厂设计的方案对北仑#2 机组实施了改造,如图 2
所示。该方案有效避免了旁路烟气内漏的问题,但
系统较烟气旁路更为复杂,增加了设备维护难度,
提高了施工难度和工程造价,对锅炉效率有一定的
影响,而且改造对 SCR 区烟道所需空间有一定要求,
在推广上存在一定局限性。
图 2. 省煤器分级改造方案
综上所述,采用“高温烟气旁路”方案充分考
虑了火电机组现有设备运行情况(已加装低温省煤
器),通过引入低过入口侧高温烟气有效提高 SCR
入口烟温,提高脱硝装置投入效率,降低氨逃逸率,
减轻催化剂及空预器堵塞现象,同时利用低低温省
煤器有效减轻烟温抬升后对排烟温度和机组煤耗的
不利影响。后期主要需关注烟气旁路对锅炉负荷调
节偏差、响应延迟以及排烟温度提升的影响,同时
注意高负荷时旁路烟气挡板门内漏的预防和监视。
下边就大唐三门峡发电有限责任公司#3 机组脱硝
“高温烟气旁路”改造设计、施工、达到的效果及
注意事项作以详细的介绍。
2.脱硝高温烟气旁路改造方案分析
大唐三门 峡发 电有限 责任公 司二 期工程 2×
600MW 机组锅炉由哈尔滨锅炉厂有限公司利用英巴
技术制造生产,锅炉型号为 HG1900-25.4-YM4,
全露
天布置,钢架结构,锅炉π型布置,燃烧器布置方
式为前后墙对冲燃烧,低 NOX 旋流煤粉燃烧器,尾
部竖井为双烟道布置,前、后烟道内分别布置低温
再热器和低温过热器,下部均布置有省煤器组,两
台机组 2006 年投入商业运行。
为满足脱硝 SCR 系统全负荷工况正常投运的要
求,根据哈锅设计方案和同类型锅炉的改造实践,
从水平低温过热器入口处抽取高温烟气经外部旁路
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