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300MW机组高加水位自动控制优化研究
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2017 电力设备管理智能化研讨会 - 282 - 300MW 机组高加水位自动控制优化研究 大唐信阳华豫发电有限责任公司,付高见 摘 要:本文以信阳电厂#1机组高加为例,介绍了机组运行中高加系统长期存在以下问题,以及对机组造成的影响。 针对各项问题进行了分析研究,给出了解决问题的具体措施以及实施后取得的效果,对国内火电机组同类问题具有一定 的借鉴意义。 关键词:高加水位;端差;自动控制;优化 信阳电厂#1 机组容量为 300MW,机组于 2016 年 经过增容改造,容量增至 320MW。该机组配置三台高 压加热器,高加采用大旁路系统,是回热系统的重 要组成部分,其工作原理是,给水经过除氧器加热 除氧后,由给水泵送入高加。在高加的内部,抽汽 首先进入汽侧过热段,该段充分利用蒸汽过热度, 通过换热管与即将离开本级高加的给水进行热交 换,提高给水温度,使蒸汽逐渐冷凝结成疏水,汇 集到汽侧壳体底部,这一段也称为蒸汽凝结段,在 疏水冷却段,饱和段的凝结疏水被引到疏水冷却段, 与刚进入到高加的给水进行热交换,使疏水温度再 次下降并提高给水温度,整个流向为逆流布置,高 加疏水采用逐级自流,最后疏向除氧器。其运行工 况严重地影响到整个机组的经济性。 在#1 机组正常运行中, 高加系统存在以下问题, 一是#1 高加水位波动大,水位报警值为±38mm,水 位波动经常超过报警值,静态偏差最高达到 50mm, 二是#3 高加水位不但波动大,且波动频繁,低水位 报警几秒就来一次,水位最低波动到-60mm,最高到 +40mm,三是#3 高加在高负荷时(负荷>270MW)下端 差大,原设计值为 3-6℃,端差最高达到 21℃,严 重影响了机组经济性和安全稳定运行。 引起高压加热器水位波动的可能原因有很多, 比如水位变送器故障,信号传输有干扰,正常疏水 调门线性不好,调门指令抖动,调节系统参数设置 不合理等。变送器经校验合格,信号电缆绝缘合格, 调门也进行了多次调试,排除以上可能原因后,下 面从控制系统入手查找问题。 1.1 高加水位控制系统 高加水位控制系统在逻辑上的结构,可以分成 以下几部分:SP 的生成、PV 值的形成、偏差计算部 分、PID 控制器、手/自动站、切手动条件、切手动 后的跟踪部分(即无扰切换的设计),自动投自动 的条件、前馈等等。 设定值(SP):在投自动时,设定值由运行人 员在手自动站上手动设置,实际值跟随设定值而改 变。在切手动后,设定值跟随实际值而改变,无法 直接设置。 实际值(PV):即为操作端的水位选择值,正 常情况下为三取中,当某一测点坏质量时会自动切 换为二取均,运行人员可手动选择单个水位值对水 位进行调控。 控制器(PID):根据设定值与实际值的偏差, 依照固定的控制算法及各个参数,计算出对应偏差 的控制输出,给手/自动站一个合适的输出。 手/自动站(M/A 站):在站上可以产生一个设 定值 SP,并可对控制对象进行手/自动切换,在手 动控制方式时调整控制输出,在自动方式时调整设

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