优化改造
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率为91.15%,比THA工况设计值92.51%低1.36个百分
点。
灞桥#1 机性能试验主要结果
项目 单位
设计
值
试验值 差值
试验负荷 MW 300 300 0
试验日期 2013.8.15
试验热耗
率
kJ/kW.h 7875 8271.1 396.1
高压缸效 % 85.47 80.33 5.14
中压缸效 % 92.58 91.15 1.36
从上述数据可以看出,试验热耗、缸效率与设
计值均存在非常大的差距,虽然设计热耗代表的是
最理想的情况,但也表明机组实际经济性与如今国
内先进水平存在一定的差距,而汽轮机通流效率低
是其经济性差的最根本原因。
现状分析
灞桥实测热耗比设计值高,分析其原因有以下
几方面:
1) 机组设计的级数偏少, 高压各级焓降偏大,
速比u/c0偏小,喷嘴部分进汽的影响较大,并影响
到后面的压力级,造成压力级效率偏低。
2) 汽轮机进汽调门设计余量偏大,造成汽轮
机进汽节流损失过大。
3) 汽轮机调节级喷嘴面积设计余量大于实际
需求至少20%,造成调节级损失超标。
4) 高压缸各压力级焓降分配不均匀,焓降曲
线陡峭,造成熵增过大,效率降低。
5) 由于一段抽汽压力达不到设计值,导致给
水温度低于设计值3℃,回热效率下降。
6) 汽轮机高压进汽采用插管形式,与缸体密
封为密封环,密封环漏汽量与运行时间成正比关系,
造成过桥汽封漏汽量增大的假象,同时造成中压缸
效率虚高。
7) 低压缸动叶设计陈旧, 且末级采用851mm长
叶片,其设计背压最佳经济点为5.7KPa,而通过对
灞桥热电厂实际运行状况进行分析,完全可采用更
长的末级叶片来实现设计背压4.9KPa,机组热耗大
幅降低。
8) D300P机型原设计采用的各级静叶出气角
偏小,气动性能不佳,导致蒸汽热能转化为机械能
的能力下降,引起效率降低。
上述存在问题,只有通过汽轮机通流改造,更
换设计老化、效率低下的通流部分设备及部件,才
能从根本上解决汽轮机热力性能低下,制约机组经
济运行的问题。
汽轮机是火电厂热力循环系统中最重要的主
要设备。其工作性能的好坏对电厂运行经济性产生
直接而重大影响。汽轮机通流部分设备是热力发电
厂中的关键部件,其主要作用是进行热功转换,即
将高温高压蒸汽从锅炉吸收的热量,尽可能多的转
换为汽轮机转动的动能,从而更有效地带动发电机
发出更多的电能,服务社会及满足人民群众生产生
活需要,不断提升企业竞争力。因此,用现代化技
术改造#1汽轮机是十分必要的,具有较大的经济效
益、社会效益和显著的环保效益
面对机组存在问题,我们通过大量调研论证,
同时与东方汽轮机厂设计处进行技术研讨,结合自
身特点,为灞桥量身定做适合自己的改造方案。
4.1 结合自身的改造原则
1) 利用国内外先进的汽轮机通流设计技术,
国内不过关的设备和材料考虑进口。
2)通过对汽轮机通流部分进行改造,达到提高
汽轮机通流效率、增加汽轮机铭牌出力的目标。改
造后机组在 THA 工况(323MW)下热耗率达到
7900kJ/kWh。
3)改造时高中、低压外缸壳体不变,内缸的原
支撑方式不变。汽轮机各轴承座,高、中压进汽阀
门不变。转子跨度、轴系、汽轮机高中压转子与主
油泵短轴接口和位置、汽轮机与发电机连接方式和
位置、现有的汽轮机基础等不变。改造后对基础负
荷应无影响。轴系各转子临界转速符合要求。改造
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