2017 电力设备管理智能化研讨会
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图 1 #1 燃气轮机大修后停机盘车投入过程
3 异常原因分析
停机后低速盘车投入异常原因分为两方面,一
是盘车机构自身故障,无法提供足够动力维持燃机
盘车转速。二是燃机转动部件阻力增加,超过了盘
车电机 88TG 所能提供的最大出力,导致无法维持盘
车转速。下面逐项分析#1 燃气轮机低速盘车异常的
原因
[1] ~[5]。
3.1 盘车机构自身故障
#1 燃气轮机 3 月 24 日, 大修前最后一次停机时
低速盘车自动投运正常。2016 年 10 月,#1 燃气轮
机 C 修对液力变扭器进行返厂检修,启动马达 88CR
和盘车电机 88TG 也进行了解体检修。故本次大修,
#1 燃气轮机盘车系统未进行检修工作。2017 年 4 月
25 日,#1 燃气轮机大修后在冷态下首次零起盘车一
次成功,低速盘车运行正常。结合上述两点,说明
盘车机构自身没有异常,在全冷状态下能够维持低
速盘车的正常运行。
3.2 燃机转动部件阻力增加
燃机转动部件阻力又可分为润滑油系统产生的
油膜阻力和动静部件之间的摩擦阻力。
3.2.1 润滑油系统产生的油膜阻力
该厂燃机的轴系由五个轴承支持,仅发电机轴
承(#4、#5 轴承)处设有顶轴油。#1 燃气轮机大修
前曾出现燃机零起盘车不成功的现象,在#4 轴承处
测顶起高度为零。针对该现象,大修期间对#4、5 轴
承进行揭瓦检查,发现#4 轴承内顶轴油软管有一根
已破损,另外一根也已严重老化,利用本次#1 燃气
轮机大修机会,检修人员对两根顶轴油软管均进行
了更换。更换前后的#4 轴承内顶轴油短管对比如图
2 所示。
更换前 更换后
图 2 更换前后的#4 轴承内顶轴油短管
第一次低
盘失败后
投运高速
盘车
第二次低
盘失败后
投运高速
盘车
正常投运
低速盘车
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