锅炉
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3 号炉燃烧优化闭环控制系统
投入的效益分析
大唐珲春发电厂,李星光
摘要:本文介绍了大唐珲春发电厂 WGZ-1025/18.44-10 型锅炉通过安装燃烧优化闭环控制系统软件,实现了锅
炉系统的自动控制,系统运行的安全性和经济性均得到了显著提高,取得了较好的节能效果。
关键词:燃烧优化闭环控制系统;调整;控制;优化燃烧;节能
1 前言
为贯彻落实集团公司和省公司节能降耗计划,
加强锅炉燃烧调整水平,提高锅炉效率,经过可行
性研究,我厂于 2008 年 1 月 15 日在三号炉安装了
北京市京洲计算机有限公司引进国外先进的《燃烧
优化闭环控制系统》软件,经过一年的运行,得到
了良好的经济效益。
2 项目的可行性
300MW 机组配有 DCS 系统,提高了锅炉运行的自
动化水平,但 DCS 缺少对锅炉燃烧运行配风、配煤方
式的优化。运行人员、运行人员虽然已掌握了一定的
运行维护规律,使机组运行在一个较合理的水平。但
目前国内电站锅炉燃烧运行主要依据锅炉的燃烧调
整试验,由运行人员根据自己的运行经验进行配风、
配煤。主要存在两个方面的问题:其一,由于受试验
时间及条件的限制, 燃烧调整试验一般只能做有限的
几个负荷及煤种工况点。 因此锅炉实际运行工况一般
与试验工况有较大差异,特别是受煤碳市场的影响,
锅炉燃烧的煤质往往变化较大, 如果完全以燃烧调整
试验结果为依据进行配风、配煤,不能使锅炉运行于
最佳状态;其二,运行人员的操作水平客观上存在差
异,即使是同一值班员,受主观因素的影响,在不同
的时间,其运行水平也可能存在差异。因此凭运行经
验进行的锅炉燃烧调整操作具有一定的随意性, 难以
保证锅炉处于最佳的运行状态。如果能用“专家级”
的燃烧运行经验来指导、参与锅炉燃烧调整,必能减
小运行人员之间运行水平的差异, 减少燃烧调整操作
的随意性,提高机组整体运行水平,并且对机组以后
的安全、经济运行水平将带来极大的益处,因此具有
良好的推广应用前景。
3 原系统及设备的基本情况简介
大唐珲春发电厂 3、4 机组容量均为 330MW,锅
炉 系 武 汉 锅 炉 股 份 有 限 公 司 制 造 的 WGZ -
1025/18.44-10 型亚临界、一次再热、自然循环单
炉筒、单炉膛、平衡通风、四角内切燃烧、固态排
渣燃煤锅炉。 根据 2007 年 3 号炉验收试验报告得知:
锅炉效率虽然达到 92.67%, 但排烟温度还是过
高,设计值为:136.4℃,而在额定负荷工况下试验
值达:153℃;
机组无论在高负荷(90%以上)的定压,还是
在中、低负荷的滑压运行区间,主汽温/汽压、再热
器温度/压力均远低于设计值;
在主蒸汽、再热器的温度偏低的情况下,过热
器、再热器的金属壁温却偏高,运行人员为了避免
金属壁超温,确保机组的安全,过热器二级减温水
的投用较大。
锅炉燃烧优化闭环控制正是基于上述几方面问
题,结合国外的先进控制理念,采用现代控制论技
术研发而成的科技产品。锅炉燃烧优化闭环控制器
先进的线性/非线性优化矩阵控制为优化控制锅炉
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