汽机
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300MW 汽轮机通流改造与试验分析
江苏徐塘发电有限责任公司,骆伟
摘要:通过性能试验以及揭缸检查,查找出汽轮机组热耗较高的原因,利用先进的汽轮机通流设计技术和制造工
艺进行汽轮机通流改造。经过技术改造后汽轮机 THA 工况下热耗比改造前下降 362.07kJ/kwh,机组性能得到了较大的改
善。通过试验分析,发现了汽轮机低负荷热耗偏离设计值的主要原因。
关键词:汽轮机;通流改造;试验分析
1 前言
汽轮机通流部分对汽轮发电机组的热经济性有
着决定性的影响,实践证明利用新工艺新技术对服
役一定年限机组进行针对性的改造,对降低能耗有
着明显的作用[1]。不仅为发电企业带来直接的经济
效益,同时也减少粉尘及碳排放量,为建立资源节
约型、环境友好型企业带来积极的社会效益。
江苏徐塘发电有限责任公司 5 号汽轮机是上海
汽轮机有限公司引进美国西屋公司技术优化改进后
生产制造的亚临界、一次中间再热、双缸、双排汽、
单 轴 、 凝 汽 式 汽 轮 机 , 机 组 型 号 为 N300 -
16.7/538/538,是上汽厂 H156 系列汽轮机。由于制
造工艺相对落后,汽轮机热耗偏高。经过多次调研
后,公司决定对 5 号汽轮机进行通流技术改造。利
用上汽厂改造相对成熟的改造技术与经验,升级
H156 系列汽轮机为 Q156 系列。
2 汽轮机改造前存在的问题
为了准确的评估 5 号汽轮机的真实热耗情况,
西安电力科学研究院在 5 号汽轮机通流前进行了相
关性能试验。试验按照 ASME PCT6-2004 规定执行。
试验结果表明在经过一、 二类修正后 THA 工况下, 5
号 汽 轮 机 热 耗 为 8276.67 kJ/kwh , 比 设 计 值
7945kj/kwh 高 331.67kJ/kwh。
2.1 汽轮机级效率低的原因分析
通过 5 号汽轮机改造前试验分析以及参照上汽
厂设计说明,认为造成 5 号汽轮机通流部分级组以
及级间效率低的主要原因有如下几点:
(1)调节级出汽布置为与进汽方向反向流动方
式,增加了汽流的流动损失,调节级效率低。
(2)由于汽轮机叶片型线设计相对落后,叶栅
展弧比较小,通流各级的叶型损失较大。
(3) 压力级各级根径比较大, 焓降分配不合理,
造成级间效率下降。
(4) 叶片顶部汽封齿磨损, 造成汽封间隙过大,
使级间漏气量增大,叶顶损失增加。
(5)端部轴封磨损轴封间隙变大或轴封齿数较
少,轴封蒸汽泄漏量大。
(6)汽轮机叶片、隔板由于受汽流冲刷和叶片
积盐引起叶片型线、汽流流道受损。
2.2 平衡盘漏汽量大
汽轮机高压内缸调节级后蒸汽通过高压进汽平
衡盘轴封漏汽,通过中压缸进汽平衡盘汽封,漏至
中压缸第一级静叶后。由于高中压平衡盘通流汽封
间隙较大,平衡盘漏气量增加使热耗升高。主蒸汽
进汽插管设计不合理,高中压夹层漏汽量增大,高
排温度升高,高压缸效率下降。
2.3 汽轮机解体后的现状
(1)揭缸后发现汽轮机喷嘴室变形,高中压隔
板变形,调节级阻汽齿、高压持环各级阻汽齿和隔
板汽封磨损。
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