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300MW 汽轮机通流改造与试验分析
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汽机 365 300MW 汽轮机通流改造与试验分析 江苏徐塘发电有限责任公司,骆伟 摘要:通过性能试验以及揭缸检查,查找出汽轮机组热耗较高的原因,利用先进的汽轮机通流设计技术和制造工 艺进行汽轮机通流改造。经过技术改造后汽轮机 THA 工况下热耗比改造前下降 362.07kJ/kwh,机组性能得到了较大的改 善。通过试验分析,发现了汽轮机低负荷热耗偏离设计值的主要原因。 关键词:汽轮机;通流改造;试验分析 1 前言 汽轮机通流部分对汽轮发电机组的热经济性有 着决定性的影响,实践证明利用新工艺新技术对服 役一定年限机组进行针对性的改造,对降低能耗有 着明显的作用[1]。不仅为发电企业带来直接的经济 效益,同时也减少粉尘及碳排放量,为建立资源节 约型、环境友好型企业带来积极的社会效益。 江苏徐塘发电有限责任公司 5 号汽轮机是上海 汽轮机有限公司引进美国西屋公司技术优化改进后 生产制造的亚临界、一次中间再热、双缸、双排汽、 单 轴 、 凝 汽 式 汽 轮 机 , 机 组 型 号 为 N300 - 16.7/538/538,是上汽厂 H156 系列汽轮机。由于制 造工艺相对落后,汽轮机热耗偏高。经过多次调研 后,公司决定对 5 号汽轮机进行通流技术改造。利 用上汽厂改造相对成熟的改造技术与经验,升级 H156 系列汽轮机为 Q156 系列。 2 汽轮机改造前存在的问题 为了准确的评估 5 号汽轮机的真实热耗情况, 西安电力科学研究院在 5 号汽轮机通流前进行了相 关性能试验。试验按照 ASME PCT6-2004 规定执行。 试验结果表明在经过一、 二类修正后 THA 工况下, 5 号 汽 轮 机 热 耗 为 8276.67 kJ/kwh , 比 设 计 值 7945kj/kwh 高 331.67kJ/kwh。 2.1 汽轮机级效率低的原因分析 通过 5 号汽轮机改造前试验分析以及参照上汽 厂设计说明,认为造成 5 号汽轮机通流部分级组以 及级间效率低的主要原因有如下几点: (1)调节级出汽布置为与进汽方向反向流动方 式,增加了汽流的流动损失,调节级效率低。 (2)由于汽轮机叶片型线设计相对落后,叶栅 展弧比较小,通流各级的叶型损失较大。 (3) 压力级各级根径比较大, 焓降分配不合理, 造成级间效率下降。 (4) 叶片顶部汽封齿磨损, 造成汽封间隙过大, 使级间漏气量增大,叶顶损失增加。 (5)端部轴封磨损轴封间隙变大或轴封齿数较 少,轴封蒸汽泄漏量大。 (6)汽轮机叶片、隔板由于受汽流冲刷和叶片 积盐引起叶片型线、汽流流道受损。 2.2 平衡盘漏汽量大 汽轮机高压内缸调节级后蒸汽通过高压进汽平 衡盘轴封漏汽,通过中压缸进汽平衡盘汽封,漏至 中压缸第一级静叶后。由于高中压平衡盘通流汽封 间隙较大,平衡盘漏气量增加使热耗升高。主蒸汽 进汽插管设计不合理,高中压夹层漏汽量增大,高 排温度升高,高压缸效率下降。 2.3 汽轮机解体后的现状 (1)揭缸后发现汽轮机喷嘴室变形,高中压隔 板变形,调节级阻汽齿、高压持环各级阻汽齿和隔 板汽封磨损。

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