汽机
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630MW 超临界机组汽轮机通流改造技术
在镇江电厂的应用
江苏镇江发电有限公司,任登敏、龚人杰
摘要:以江苏镇江发电有限公司#6 汽轮机通流改造项目为例,介绍了通流改造在燃煤电厂中的实施和应用,是当
前提高汽轮机组效率、降低煤耗的最有效途径,响应了我国煤电节能降耗升级与改造的号召。
关键词:节能减排;通流改造
0 引言
随着近几年国内和世界经济、能源和环保形势
的快速发展,火力发电企业机组的煤耗水平、汽轮
机的热耗水平已经成为影响火电企业生存和发展的
关键指标,要在市场竞争中保持发展优势,就必须
采取有效措施,大幅度降低汽轮发电机组的供电煤
耗水平。
镇江电厂三期 2 台超临界 630MW 燃煤机组分别
于 2005 年 7 月和 11 月投产,汽轮机为上海汽轮机
厂生产的 N630-24.2/566/566 型超临界、一次中间
再热、单轴、三缸四排汽、反动凝汽式汽轮机,额
定功率 630MW。自投产以来,运行稳定正常,但由于
汽轮机受当时设计技术、制造加工能力等因素的影
响,效率较低,热耗偏高,目前电厂两台机组的供
电煤耗约 309g/kWh, 与国家倡导的 60 万千瓦超临界
机组供电煤耗 300g/kWh 有较大差距,因此实施通流
改造,可降低企业的发电成本,提高企业的市场竞
争力。
工程概述
本次通流改造,上海汽轮机厂采用先进的 AIBT
通流技术,在原机组框架的基础上对汽轮机进行换
心改造,提高通流效率,并对原机组的高温高压部
件进行结构优化,解决老机组中存在的安全隐患和
对高效运行的不利因素,提高机组的运行稳定性和
可靠性。我司于 2015 年初启动该项目,#6 机组通流
改造工程计划工期 105 天,控制工期为 100 天。机
组实际停机时间 2016 年 10 月 1 日,2017 年 1 月 6
日#6 机组并网发电,工期 98 天。
通流改造技术路线选择及基本方案
本次通流改造对汽轮机高、中、低压通流部分
进行改造,以提高机组整体通流效率。在保留外缸、
各轴承、进汽阀门、基础、以及各管道接口位置、
支撑方式等不变的基础上,对高、中、低压缸内部
全面进行改造。
高中压通流改造:优化设计高中压各级,喷嘴
组及调节级优化型线,高中压通流部分动、静叶片
均为整体围带型式弯扭马刀叶型,采用单片铣制、
全切削加工。高压通流级数从原来的 I+11 级增加
至 I+13 级,叶根槽采用 T 形叶根;中压通流级数
从原来的 8 级增加至 9 级,叶根槽采用 T 形叶根。
低压通流改造: 低压通流级数从原来的 2×2×7
级增加至 2×2×9 级, 末三级采用 915mm 系列叶片,
前五级全部采用高效的 AIBT 技术开发的新动、静叶
型。末级和次末级动叶将采用先进的更为安全可靠
的连接结构;低压内缸采用斜置式抽汽腔室,优化
排汽导流锥。低压缸外缸在原排汽涡壳基础上进行
优化改造,补充加工低压外缸排汽导流环,以适应
改造后的末级叶片,最大限度提高静压回收系数,
降低机组排汽损失。
低压末级叶片长度方案比较:
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