2017 电力行业节能技术研讨会
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方式与内外配水系统,采用虹吸配水方式,塔顶标高
150 米,设计出口温度为 30.680C,两台机组两循环
水进水母管间设联络管和阀门, 必要时可采用两机三
泵运行方式,回水管各自与对应的冷却塔相通,无联
络管道。在夏季丰水季节#1、2 机组单机运行方式较
多, 非常有必要通过循环水系统的改造将两台机组的
循环水进出水母管相连并用联络门隔离, 这样的运行
方式能在一机一塔及一机双塔之间任意进行转换, 从
而增加了冷却塔的有效冷却面积, 达到降低冷却塔出
水温度来提高机组真空的目的。
1.3 冷却塔配水方式
#1、2 机组冷却塔投产后,#1 机冷却塔虹吸罩
已损坏,#2 机冷却塔虹吸罩虽然完好,但形成不了
虹吸,造成单台循泵运行时只能是外围配水,双台
循泵运行时,虽然水可漫过虹吸罩而形成全塔配水,
但外围淋水密度大于内围淋水密度,严重影响了冷
却塔的冷却效果。
1.4 冷却塔喷溅装置现状
#1、2 机组冷却塔自投运以来,夏秋高温季节,
冷却塔的出水温度一直较高;2010 年虽进行了“一
机双塔”改造,单台机运行时凝汽器真空有所提高,
但仍距离设计值较远;尤其是高温季节双机运行时,
低背压凝汽器真空值只有-88.6~91.5kPa 左右。经
过现场检查,发现冷却塔淋水不均匀。而淋水的分
散均匀性主要靠喷溅装置的水力特性(包括流量系
数、不均匀系数和喷溅半径等)来保证,不同结构
形式的喷溅装置,其水力特性不同,直接影响到冷
却塔的换热效率。因此喷溅装置是影响冷却塔冷却
效果的主要部件。采用的 XPH 型旋流式喷溅装置存
在着布水不均现象,有重水区、轻水区和无水区,
使填料不能充分利用,具有进一步优化的潜力。使
用中发现,XPH 型喷溅装置出现掉头现象,出现冲毁
填料问题。
2.南方 600MW 机组冷却塔配水优化前、后概况
2.1 系统设备概述
金竹山一期两台机组为哈尔滨汽轮机厂生产的
亚临界、一次中间再热、三缸四排汽、单轴、凝汽式
600MW 汽轮机, 机组型号为 N600-16.7/538/538-1 型。
单台机组循环水流程为循环水从两台循泵出口
合为一根管径为 DN3200 管道再通过两根 DN2220 的
循环水管先进入低背压凝汽器,再流经高背压凝汽
器后经过一根管径为 DN3200 的回水管排回冷却塔,
在循泵房前池汇总再由循环水泵送往凝汽器。循环
水泵房位于主厂房外冷却塔附近,循环水泵为立式
混流泵。两台机的循环水进水管设有管径为 DN2400
×14 联络管,由两个电动蝶阀控制。循环水改造前
两台机组单独配有一根回水管,回水管没有联络管
相连,改造后将两根回水管用一根 DN2400×10 的水
管相连,并装有一台电动蝶阀(D941H-6C DN2400)
控制运行方式,同时在回水母管上各加装一台电动
蝶阀(D941H-6C DN3200)以起到一机双塔运行时水
量的调节作用。 (示意图如后)
2.3 系统改造情况
(1)循环水系统改造情况:
如图 2:将循环水回水管用联络官连接起来,中
间设置联络阀门。 (下图虚线所示为新增联络管道)
(2)冷却塔内、外围配水方式改造:
电厂冷却塔一般在配水槽设闸门或虹吸罩的方
式来实现内、外围配水,外围配水方式作为严冬季
节冷却塔的一种防冻措施。但通过对浙江兰溪电厂、
河南永城电厂、河北张家口电厂的了解,这三个厂
均从未采用过外围配水方式。而金竹山电厂地处亚
热带湿润季风气候区,近几年来的最低气温只有
-3℃,严冬季节时比河南、河北气温高得多,因此
可以不考虑冷却塔外围配水方式,实际运行数据也
显示,在气温-3℃的情况下,金竹山电厂冷却塔的
出水温度仍然有 11℃左右。另外,金竹山电厂 A 区
一台冷却塔运行二十多年来也从未发生过结冰的情
况。因此,可取消冷却塔内、外围配水方式,具体
改造内容为:将虹吸罩装置全部拆除;将 4 条内围
配水槽围堰打掉 2.5m 高,即由原来标高 15.5m 降至
13m。从而实现单机单台循环水泵运行时全塔配水。
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