汽机
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亚临界 300MW 汽轮机通流改造技术
及性能收益
华润电力登封有限公司,康威、李静伟、王继辉、徐克奇
摘要: 本文主要对华润电力登封有限公司#2 机组汽轮机通流改造后结构改进情况介绍, 采用的最新通流改造技术,
以及改造前后效益对比。通流改造后,机组热耗率大幅度降低,经济效益和社会效益显著,为完成煤电节能减排升级与
改造目标做出重要贡献。
关键词:亚临界;300MW 汽轮机;通流改造;缸效率;热耗率
1 引言
华润电力登封有限公司#2 号汽轮机为东方电气
集团东方汽轮机有限公司制造的亚临界、单轴、双
缸双排汽、一次中间再热、冲动凝汽式汽轮机。高、
中压缸采用合缸结构,低压缸为对称分流式,机组
原型号为 N300-16.67/537/537-8。
机组投产以来,汽轮机缸效率和热耗率一直偏
离设计值,机组供电煤耗较高,迫切需要实施节能
提效改造。
2014 年 9 月 12 日,国家发改委、环境保护部和
国家能源局联合下发了《煤电节能减排升级与改造
行动计划(2014-2020 年) 》 (发改能源[2014]2093
号文) ,通知要求“到 2020 年,现役燃煤发电机组
改造后平均供电煤耗低于 310g/kWh” , 并要求因厂制
宜采用汽轮机通流部分改造等成熟适用的节能改造
技术,重点对 30 万千瓦和 60 万千瓦等级亚临界、
超临界机组实施综合性、系统性节能改造,改造后
供电煤耗力争达到同类型机组先进水平。
2 存在的主要问题
该机组设计年代较早,限于当时的技术水平、
设计手段和制造工艺,导致机组的通流效率低;各
级焓降分配不合理,各级余速损失较大,内效率低;
动静匹配不合理,攻角损失大;叶片型线设计技术
落后,损失大,级效率低。叶顶汽封设计不合理,
漏汽损失大;平衡孔设计不合理,导致级效率低;
轴封设计不合理,漏汽损失大;汽轮机中分面漏汽,
造成压力高的区域向压力低的级段漏汽。
由此可见,通流效率低是机组热耗偏离设计值
的主要原因,因而完全有必要且有可能通过通流改
造,实现机组经济性的大幅度提高。
3 改造方案
3.1 改造原则
改造部件采用成熟的技术设计,充分保证机组
改造后的安全可靠性,提高可利用率;采用目前世
界上最先进的汽轮机通流改造技术,利用汽轮机通
流现代化改造及优化型 300MW 低压缸通流的成熟技
术及成果,达到节能降耗、提高经济性和出力的目
的机组外形尺寸不变,旋转方向不变主汽门、调门
现有位置不变,各轴承座安装现有位置不变;与发
电机的连接方式和位置不变;机组的基础不动,对
基础负荷基本无影响;延长机组寿命;设计、制造、
检验符合标准要求。
3.2 改造性能指标要求
改造后汽轮机热耗率保证值低于 7908kJ/kWh;
增加汽轮机中排至对外最大抽汽量至 200t/h。
4 先进技术
4.1 高压缸通流改造技术措施
4.1.1 调节级改进。高压缸由原来的 9 个压力
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