2018 电力科技论文集
222
短为 31 天,最长为 58 天,平均每年 45 天,若按稳
定限额要求,降功率 92 万千瓦计算,线路检修每年
平均窝电 9.936 亿千瓦时,四年内秦山核电厂联合
开关站线路停役时间统计见表 1。另,由于主变检修
引起的主变两侧开关停役时,四线潮流需小于等于
310 万千瓦,考虑二厂两台主变检修(三厂大修无影
响,停一台 70 万)
,机组还需降功率 10 万千瓦,检
修窗口按至少 7 天考虑,每年平均窝电 0.336 亿千
瓦时,每年总计窝电约 10.272 亿千瓦时。这将导致
秦山核电厂核电基地窝电严重,造成巨大的经济损
失。
针对线路检修、开关检修、母线检修、任一回
线检修且同杆双回中另一串内开关停运引起限额的
四个根本问题,研发出六种解决方案,并进行对比
分析,选择最优方案。
3.1 方案 1:联合开关站增加补充跳机装置
在 500kV 联合开关站增加补充跳机装置,其功
能在于检测四条线路的功率,在线路检修期间,如
发现线路故障跳闸,立即启动控制策略选择性切除
运行机组,保证线路不超限。因此在安装补充跳机
装置后,可较为彻底地解决联合开关站的送出受限
问题。
导致联合开关站送出受限的主要原因是线路检
修,补充跳机装置切机策略由常规岛发变组保护装
置实现,汽机跳闸出口方式是发变组保护设计已有
动作方式,信号发送到汽轮机保护系统,动作于关
闭汽轮机主汽门,调门,再热主汽门,再热调门,
迅速将冲动汽源切除,随后发电机正向低功率保护
动作跳开发电机出口断路器,实现发电机与电网的
分离。上述动作均为汽轮发电机组设计能够承受的
瞬态,其动作不会对常规岛汽轮发电机组等重大设
备造成损坏。而甩孤岛运行方式即满功率直接跳主
变高压侧断路器,与电网解列,发电机带厂用电运
行,此方式解列速度快且可不停机停堆等待并网,
一旦电网允许即可并网,经济损失小。
3.2 方案 2:对 500kV 5413/5414 出线进行扩容
因 5413/5414 线路输送容量低,如适当扩容,
可大大提升开关站外送能力,从根本上解决问题。
但更换导线也面临问题:如更换为 630 平方导线,
必须更换塔基,工程量、施工周期和费用巨大,还
牵涉 5413/5414 线全停窗口约 40 天,故不考虑更换
630 平方导线方案;如更换为 400 平方导线,不必全
部更换塔基,相应工程量、施工周期和工程费用相
对稍小,但因更换导线需重新对通道内所有杆塔进
行校核计算,施工周期约 30 天,工程量较大。
秦乔 5413/5414 线施工期间,
考虑开关站安排 1
台机组陪停,剩余单回线路将承担 320 万千瓦的送
出需求。5415/5416 线载流量达 340 万千瓦,线路本
身满足送出需求。但线路所在串开关容量有限,还
需进一步校核开关容量对于该方式下送出能力的限
制。根据潮流分布,5415/5416 线的中开关潮流可达
188 万千瓦,在额定容量 155 万千瓦控制下,该开关
将过载。故三厂 1 台机组功率还需降低 33 万千瓦,
也存在一定的窝电现象。
3.3 方案 3:沿海堤新建外送线路通道
500kV 洪明变位于海盐县西塘桥境内,
其尚有预
留间隔,距秦山核电厂核电约 19 公里。秦山核电厂
开关站内第 1、2 串为不完整串,增加开关可满足新
接入 1-2 条线路。正常运行时,秦山核电厂~洪明
新增线路两侧开关断开,仅作备用线,在联合开关
站线路检修时投入运行。但该方案也存在不足:①
参考华东电网 2015 年网架规划方案,在 1 回线路检
修,同时陪停 1 台机组时,新增线路将导致秦山核
电厂周边电网的短路电流水平大大提高,如实施本
方案还需考虑在 500kV 电网采取一定的控制短路电
流措施。②开辟新走廊直接投资成本高,嘉兴地区
新建 500kV 线路的成本超过 1000 万/公里
(含征地、
拆迁费用)
。③洪明变为规划变电站,在投运前联合
开关站因线路检修造成的窝电损失依旧存在。综上,
本方案不适用。
3.4 方案 4:5422 线改接至方家山开关站
秦山核电厂 500kV 开关站共 3 回出线,其中至
由拳 1 回,至王店(桐乡)2 回。在正常方式下,秦
山核电厂两台百万机组,再接入一台 72 万机组,仍
有一定外送裕度;而在 1 回线检修时安排一台机组
陪停,其外送能力为 228 万千瓦,方家山开关站不
存在窝电问题。
打分:
0 星