2018 电力科技论文集
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压柜安装在精处理混床出口母管附近,由压力调节
器、过滤器、单向阀等部件组成,用以保证加氧管
道压力恒定。
2.1 机组概况
三期装配 2×
630MW 超临界燃煤发电机组,
凝汽
器采用直流敞开式冷却系统,冷却水和淡水水源均
为长江水。机组于 2005 年 10 月通过 168h 试运,正
式投入商业运行。凝结水及给水设计有加氨及加氧
处理装置。加氧工况转换前给水采用 AVT(O)处理
工况,即给水仅进行加氨处理。2016 年 12 月,电厂
对锅炉本体、过热器、再热器及高加给水侧系统进
行了化学清洗。
2.2 改造前加氧装置存在问题
加氧系统不稳定,无法随机组负荷变化及时调
整;加氧流量计采用金属转子流量计,在正常运行
过程中无法进行监视,严重影响加氧量的调整;加
氧装置汇流排及上位机没有氧气瓶压力低报警,一
旦系统有大量泄漏时,不能远方监视及时发现异常,
同时也容易出现因氧瓶压力低而导致系统出现断氧
和加氧装置返水的现象;给水水质及凝结水水质变
差到氢电导同时大于 0.15μS/cm 时,
不能自动停止加
氧,长期运行对热力设备影响很大等。
3.1 改进自动调节执行机构
电磁调节阀作为 DY-5 型锅炉自动加氧装置控制
的核心部件,
由于现场使用条件限制,
氧气压力高、
流量小,用来保证调节阀两端压差的减压阀和稳压
阀又属于机械类阀门,不同流量下会造成压力产生
细微变化,进而影响到调节阀的控制精度,增加了
电磁调节阀人工调校次数。
为克服压力变化的影响,减小设备日常维护量,
西安热工院在电磁调节阀的基础上不断升级,成功
增加了带流量检测功能的新型调节阀。
3.2 稳压技术
利用稳压技术,保证了自动加氧装置的正常运
行。当负荷变化时,精处理出口加氧点和除氧器出
口加氧点的压力随之变化,引起加氧流量变化,同
时,也改变了加氧管道的氧气压力,影响自动加氧
装置的正常工作,此问题通过稳压技术得到很好解
决。
3.3 控制策略优化
引入给水流量为前馈,根据省煤器入口溶解氧
量直接调节凝结水侧的自动调节阀开度,凝结水加
氧流量的自动控制。通过不断优化控制参数,保证
溶解氧控制稳定、可靠。
图 1 某电厂 5 号机凝结水一点加氧控制曲线
图 2 某电厂 6 号机凝结水一点加氧控制曲线
凝结水一点加氧自动控制技术在 630MW 超临
界机组的成功应用,为机组进行凝结水一点加氧改
造积累了丰富的数据和技术经验, 同时为其他电厂
进行相关改造提供了可以借鉴的经验,填补了国内
电厂凝结水一点加氧自动加氧处理技术的空白。
参考文献
[1] DL/T 805.1-2002 火电厂汽水化学导则第 1 部分:
直流锅炉给水加氧处理导则[S].北京:中国电力出版
社,2002.
[2] 张广文,孙本达,张金升,顾庆华,蔡井刚.给水加
氧处理对过热器高温氧化皮生成影响的试验研究[J].
热力发电,2012,01:31-33.
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