火电
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改造后,维持 50%负荷主蒸汽量不变,可以提
高供热负荷 50MW,增加调峰能力 30MW。
5.1 有偿调峰补助增加
按照单台机组有偿调峰,
负荷率在 40%~50%补
助 0.2 元计算,
每天深调 8 小时
(22 点至次日 6 点)
,
11 月、12 月、1 月共计 100 天,合计 800 小时。单
机改造负荷降低 30MW,
有偿调峰补助为:
800 小时
x(15-12)万千瓦时 x0.2 元=480 万元,双机有偿调
峰补助为 960 万元。
5.2 负荷率影响成本
机组 40%-50%负荷率之间,每降低 1%,热耗率
增加 48.5 千焦/千瓦时,改造后负荷减低 3 万千瓦,
影响负荷率 10%,折算影响煤耗 16.6 克/千瓦时。
5.3 厂用电影响成本
机组 40%~50%负荷率之间,
厂用电率增加 1.5%,
影响煤耗升高 5.1 克/千瓦时。
5.4 费用增加情况
上述共计影响煤耗升高 21.7 克/千瓦时。
折算影
响全天煤耗升高 7.2 克/千瓦时。按照有偿调峰 100
天,期间单机发电量 3.75 亿千瓦时测算,影响标煤
量 2700 吨,
标煤单价 500 元/吨,
增加费用 135 万元,
两台机组共计增加费用约 270 万元。
5.5 高旁进汽减压影响
高旁进汽量 130t/h,影响负荷 30MW,折合全
天双机影响煤耗增加约 10 克/千瓦时,
双机发电量按
照 7.5 亿千瓦时,
标煤单价 500 元/吨测算,
调峰 100
天,共计增加费用约 375 万元。
5.6 净收益测算
综上,有偿调峰补助收益为 960 万,煤耗指标
影响为 270 万,
蒸汽品质浪费影响 375 万,
总收益:
960-270-375=315 万元。
5.7 预计投资
设备费 276.6 万元,调试费 25 万元,施工费 20
万元,设计费 25 万元,管件费 40 万元,一共 386.6
万元。
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386.6÷315=1.23 年,即改造后,经过 1.23 年有
偿调峰可以收回成本。
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利用旁路将高温高压蒸汽送往热网母管,通过
调节高旁蒸汽转换阀及减压减温装置控制蒸汽流量,
实现停机不停炉保证供热。同时增加机组供热能力、
提高调峰能力,对于同机组具有借鉴和推广意义。
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