精益管理
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关流程。
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某电厂自机组投运以来,调速器液压系统隔离
阀动作异常、补气流程异常、冷却流程异常及厂用
电倒换时大泵不可用等缺陷约 20 条,导致设备故障
率高,设备运行不可靠。针对上述问题,对软件流
程及硬件回路进行原因分析,以便彻底消除上述设
备缺陷。调速器液压系统在运行期间存在的主要问
题如下:
2.1 液压系统大故障逻辑设计不合理
在监控系统故障定义中的液压系统大故障表明
液压系统存在不可继续运行的严重故障,此问题的
主要原因是液压系统大故障定义不明确,导致信息
误报。原程序控制逻辑设计如图 1 所示,当 2 台大
泵不可用时即报出“液压系统大故障”,而此时液
压系统仍可自动运行,且由于调速器液压系统 1#、
3#油泵动力电源均取自于同一段厂用电母线,但在
机组运行过程中,尤其是在厂用电倒换时必然两台
泵同时故障,此时会报出“液压系统大故障”,但
液压系统仍具备正常运行条件,为运行人员设备监
视造成干扰。
1#泵不可用
2#泵不可用
&
1#泵不可用
3#泵不可用
&
2#泵不可用
3#泵不可用
&
OR
液压系统大故障
图 1 原液压系统大故障控制逻辑图
2.2 大泵启动后长期空载运行不能自动停泵问题
某水电厂机组液压系统的油泵设置有 3 台大泵
加 1 台小泵。大泵采用间歇运行方式,小泵采用连
续运行方式。当大泵每次启动加载,在达到设定压
力后将自动卸载停泵,但机组在运行期间液压系统
启动后多次出现一台大泵启动且长期空载运行,无
法自动停泵的问题。其主要原因是大泵启停控制逻
辑不合理导致大泵空载运行无法自动停止。原程序
控制逻辑设计如图 2 所示,当小泵故障后将启动一
台大泵连续运行,待小泵故障恢复且系统压力达到
6.3MPa 以后,该大泵卸载并停泵。而小泵的加卸载
控制逻辑为系统压力低于 6.15MPa 加载,系统压力
高于 6.28MPa 且延时 2s 卸载,即小泵故障恢复后再
进行一轮加卸载过程系统压力有可能低于 6.3MPa,
不能保证系统压力达到 6.3MPa,以致于启动后的大
泵一直空转运行无法停泵。程序流程图如下(见下页)
2.3 隔离阀状态异常频繁开启和关闭
在液压系统进行事故低油压试验时,隔离阀出
现反复开启、关闭的情况,并在调速器控制柜触摸
屏报液压系统停机失败、隔离阀关闭失败、隔离阀
状态异常等故障信息。其主要原因是隔离控制逻辑
不合理导致在极端情况下出现隔离阀反复开启和关
闭。原控制程序中隔离阀关闭失败故障的判断条件
是隔离阀关闭指令发出 30s 内,若未检测到隔离阀
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