2019 年电力企业设备管理智能化技术交流会
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出
边 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4
编
号 #37 #38 #39 #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48
进
边 0.7 0.7 0.8 0.9 1.2 2.2 2.5 1.3 1.0 0.7 0.9 0.7
出
边 0.5 0.4 0.2 0.3 0.5 0.3 0.2 0.5 0.5 0.4 0.3 0.5
2.2 #4 机组停机转速与其他机组停机转速对比
表 3 #1—#5 机制动参数
机
组
制动时机
组转速
制动时间 制动时有无火星、烟雾、粉尘
#1
机
15%
(18.75r/
min)
1 分 35 秒
经现场录制的视频来看,机组
制动时,有摩擦引起发红现象,
无明显火星、烟雾及粉尘现象
#2
机
19%
(23.75r/
min)
2 分 55 秒
经现场录制的视频来看,机组
制动时,有摩擦引起发红现象,
无明显火星、烟雾及粉尘现象
#3
机
16%
(20r/min
)
1 分 29 秒
经现场录制的视频来看,机组
制动时,有摩擦引起发红现象,
无明显火星、烟雾及粉尘现象
#4
机
21%
(25r/min
)
2 分 23 秒
经现场录制的视频来看,机组
制动时,有摩擦引起发红现象,
有明显火星、烟雾及粉尘现象
#5
机
20%
(25r/min
)
1 分 57 秒
经现场录制的视频来看,机组
制动时,有摩擦引起发红现象,
有明显火星、烟雾及粉尘现象
图 1 制动环下沉尺寸
3
3.1 制动环疲劳磨损发热
3.1.1
600MW 水轮发电机组属调峰调频的大型机
械设备,在汛期调峰调频工作需求情况下,机组频
繁启停,月均启停 30 次,停机时的超高线速度,导
致制动闸板与制动环相互磨损较大,温度升温过快、
过高,长期运行使得制动环产生不同程度的受热变形。
3.1.2 当制动环部分有受热下沉现象后,前、
后制动环进、出边因机组继续的开停机发电,导致
进边坡口逐渐被磨平,前后两块制动环存在高差,
在制动时,制动环板撞击制动闸板引起碰撞,进一
步加大制动环与制动闸板的损耗。在检查过程中发
现,大多数制动环已经磨损过大。制动环进边磨损
严重,已经无进口坡面,制动闸板因制动环的下沉
撞击,制动闸板存在不同程度的损坏。
3.2 制动闸板动作问题
3.2.1 制动闸板因制动环下沉导致破损严重,
导致固定扁铁超过闸板表面,当机组制动时扁铁与
制动环直接接触,造成机组停机时产生环火的原因;
3.2.2 同时由于风洞内制动供气管路设置冗
长,每一个制动器(24 台制动器)动作不统一,导
致制动器闸板顶起时间有时差,造成制动效果不明
显。因此,制动闸板制动过程也是对制动环磨损,
频繁磨损同样造成制动环受热变形过大。
3.3 制动停机转速问题
#4 机制动环在机组停机过程中存在环火的现
象,且制动转速
[1]为 19%(23.75r/min),由表 3 可
知道,除主要原因为制动环表面缺陷、制动环下沉及
制动环与制动闸板接触不良外,
同时与机组停机转速过
高,转子高线速度
[2]运动过程中就加闸停机有关。
3.4 制动环历史安装质量控制问题
在对#4 机组制动环检查过程中,发现部分制动
环固定螺栓的紧固力矩未达到 470N·M。同时,制动
环安装时由于原设计图未明确制动环固定螺栓的紧
固力矩,安装时未使用力矩扳手,造成制动环板把
紧螺栓存在把紧力矩不够的情况,因此制动环固定
螺栓安装力矩不满足设计要求
[3]同样也是制动环下
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