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一种基于600MW水轮发电机制动环变形处理方法与应用
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2019 年电力企业设备管理智能化技术交流会 -692- 出 边 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 编 号 #37 #38 #39 #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 进 边 0.7 0.7 0.8 0.9 1.2 2.2 2.5 1.3 1.0 0.7 0.9 0.7 出 边 0.5 0.4 0.2 0.3 0.5 0.3 0.2 0.5 0.5 0.4 0.3 0.5 2.2 #4 机组停机转速与其他机组停机转速对比 表 3 #1—#5 机制动参数 机 组 制动时机 组转速 制动时间 制动时有无火星、烟雾、粉尘 #1 机 15% (18.75r/ min) 1 分 35 秒 经现场录制的视频来看,机组 制动时,有摩擦引起发红现象, 无明显火星、烟雾及粉尘现象 #2 机 19% (23.75r/ min) 2 分 55 秒 经现场录制的视频来看,机组 制动时,有摩擦引起发红现象, 无明显火星、烟雾及粉尘现象 #3 机 16% (20r/min ) 1 分 29 秒 经现场录制的视频来看,机组 制动时,有摩擦引起发红现象, 无明显火星、烟雾及粉尘现象 #4 机 21% (25r/min ) 2 分 23 秒 经现场录制的视频来看,机组 制动时,有摩擦引起发红现象, 有明显火星、烟雾及粉尘现象 #5 机 20% (25r/min ) 1 分 57 秒 经现场录制的视频来看,机组 制动时,有摩擦引起发红现象, 有明显火星、烟雾及粉尘现象 图 1 制动环下沉尺寸 3 3.1 制动环疲劳磨损发热 3.1.1 600MW 水轮发电机组属调峰调频的大型机 械设备,在汛期调峰调频工作需求情况下,机组频 繁启停,月均启停 30 次,停机时的超高线速度,导 致制动闸板与制动环相互磨损较大,温度升温过快、 过高,长期运行使得制动环产生不同程度的受热变形。 3.1.2 当制动环部分有受热下沉现象后,前、 后制动环进、出边因机组继续的开停机发电,导致 进边坡口逐渐被磨平,前后两块制动环存在高差, 在制动时,制动环板撞击制动闸板引起碰撞,进一 步加大制动环与制动闸板的损耗。在检查过程中发 现,大多数制动环已经磨损过大。制动环进边磨损 严重,已经无进口坡面,制动闸板因制动环的下沉 撞击,制动闸板存在不同程度的损坏。 3.2 制动闸板动作问题 3.2.1 制动闸板因制动环下沉导致破损严重, 导致固定扁铁超过闸板表面,当机组制动时扁铁与 制动环直接接触,造成机组停机时产生环火的原因; 3.2.2 同时由于风洞内制动供气管路设置冗 长,每一个制动器(24 台制动器)动作不统一,导 致制动器闸板顶起时间有时差,造成制动效果不明 显。因此,制动闸板制动过程也是对制动环磨损, 频繁磨损同样造成制动环受热变形过大。 3.3 制动停机转速问题 #4 机制动环在机组停机过程中存在环火的现 象,且制动转速 [1]为 19%(23.75r/min),由表 3 可 知道,除主要原因为制动环表面缺陷、制动环下沉及 制动环与制动闸板接触不良外, 同时与机组停机转速过 高,转子高线速度 [2]运动过程中就加闸停机有关。 3.4 制动环历史安装质量控制问题 在对#4 机组制动环检查过程中,发现部分制动 环固定螺栓的紧固力矩未达到 470N·M。同时,制动 环安装时由于原设计图未明确制动环固定螺栓的紧 固力矩,安装时未使用力矩扳手,造成制动环板把 紧螺栓存在把紧力矩不够的情况,因此制动环固定 螺栓安装力矩不满足设计要求 [3]同样也是制动环下

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