智慧巡检
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一因素造成的振动
[6]。
图 12 引风机低转速振动值 图 13 引风机低转速振动值
2、联轴器中心根据 AN 型轴流风机联轴器安装
说明书要求:小机侧上张口、风机侧下张口 0.20±
0.05mm,左右张口轴向偏差≯0.10mm。经复查联轴
器中心尺寸得知:小机侧上张口 0.16mm,小机侧左
张口 0.37;风机侧下张口 0.79mm,风机侧有张口
0.28mm,且复查联轴器螺栓产生紧力符合标准(紧
力满足 3900N
M)
,没有紧力不足现象。故联轴器中
心偏差大是引风机振动的直接因素,造成此原因发
生的因素怀疑是引风机长周期运行(上次检修时间
为 2014 年 1 月 6 日)
,风机本体基础沉降造成基础
水平面变化,造成风机中心偏差大引发共振,当机
组负荷和转速大幅度增减时,引起轴系扭振增加
[7]。
3、轴承箱间隙调整不当所引起的振动特征为振
动值以轴向为最大,水平、垂直较小,经查阅(上
次检修时间为 2014 年 1 月 6 日)检修记录,B 引风
机轴承箱的轴承游隙和装配间隙均符合标准,
虽然 Y
方向振值较大,但轴向振值相对较小,故排除轴承
箱装配不良的因素
[8]。
本次检修解体轴承发现油脂颜
色黄褐色,推力轴承游隙变大,但内圈与主轴配合
无松动,滚子体盘动灵活并伴随晃动声,其表面有
凹坑及金属沫状物,轴承外圈损伤。但从轴承箱端
面螺栓无松动的情况看,是轴向承力过大引起,但
是从轴承表面看凹坑小,轴承外圈晃动幅度小,可
初步推断轴承损坏属于近期产生,故轴承箱轴承损
坏也是造成本次风机振动大的主要原因
[9]。
3
基于精密点检技术的状态检修越来越受到各电
厂的重视,安全,可靠,节能,环保是电力生产管
理的永恒话题,设备管理是发电企业本质安全的基
础,是保证可靠,经济及环保运行的基础
[10]。华能
海门电厂通过推行精密点检制度,涉及到振动监测,
红外监测,油液分析,壁厚监测等手段,经过近半
年的实施,先后发现了#4 机组脱硫 GGH 低泄露风机
轴承故障,#4 机组引风机 B 不对中及轴承故障,1A
给水泵前置泵电动机缺油导致轴承温度高,1A 引风
机电动机驱动端因动不平衡引起的振动偏大,每月
撰写精密点检报告,有效的保证了机组最大化的安
全经济运行。
参考文献
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(05)
:64.
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