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深度调峰安全技术分析
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信息管理 - 731 - 深度调峰安全技术分析 神华国华孟津发电有限责任公司,王闯 摘 要:当机组锅炉负荷<50%BRL 时,执行低负荷运行措施。而机组处于低负荷运行时,最重要的是稳然,防止锅 炉灭火,同时控制风、水、煤参数的合理性,及时进行调整。根据深度调峰的相关措施和操作方法,进行了分析和总结, 便于大家参考。 关键词:调峰;CCS;TF;一次调频;逻辑;电压;给水量;火检;风量;燃烧 1.1 工况分析 深度调峰时,主要危险点是:给水流量、凝结 水流量、汽泵转速、四抽压力、送风机动叶下限、 引风机液偶下限、汽泵入口流量,除氧器液位。 汽泵转速:236MW 时,汽泵再循环均已打开,第 一保证汽泵入口流量 380T/H,第二保证小机排汽温 度小于 90℃,但是此时汽泵转速接近 3000rpm,当 小机转速波动时,给水遥控投入可能会退出的。 四抽压力:此时四抽压力 0.45MPa,而小机允许 进汽压力为 0.4-1.28MPa, 所以四抽压力低时,影响 汽泵的正常出力,而汽泵出力下降的话,会影响给 水流量,而给水流量降低的话,会触发 MFT 动作, 所以是一连串的动作。 除氧器液位:此时凝泵为变频手动,频率 35HZ, 上水调门 42%的开度(目前应为#1 机组除氧器液位 控制阀手动投入自动跟踪不良,为了防止除氧器液 位控制阀异常关闭,此阀芯加了一个卡扣设定下限 为 35,即除氧器液位控制阀最多只能关至 35%。 ) , 所以除氧器液位控制阀的控制在低负荷是个危险点。 送引风机:此时总风量控制器显示 48%,送风 机引风机动叶和液偶开度分别为 14%、21%,深度 调峰要求送引风机下限大于 10%,防止 NOX,风量 等调节裕度比较小,还有就是防止送风机失速,引 风机发生喘振等异常现象。 在 CCS 画面中,负荷指令 236MW 对应的 MV 值为 35.8,%,锅炉主控对应的 MV 值为 35%,主蒸汽压 力偏差为-8%,所以负荷指令控制器 MV 值=锅炉主 控 MV 值+主蒸汽压力偏差 MV 值的绝对值。 深度调峰时:机组负荷较低,电磁转矩要等于 机械转矩,而现实就是机械转矩降低了,对应的电 磁转矩下降了,为了平衡,电磁转矩必然要消耗一 部分,所以对应的无功分量将变大,发电机进相深 度将增大,此时要注意发电机相关参数:机端电压、 励磁电流、励磁电压、冷氢温度,热氢温度,500KV 母线电压将会略有下降,6KV 母线电压略有下降。 1、深度调峰是对煤质的要求: 挥发分不小于 30%, 发热量不小于 4500kcal/kg。 煤中含有挥发份的含量高,煤容易着火,燃烧快, 火焰短,但是容易发生炉膛爆燃,故磨煤机的二次 风量,一次风压,磨煤机入口风温要重视。煤质的 发热量低,则锅炉燃烧需要更多的燃料来满足锅炉 的蓄热量,这样所消耗的一次风机,送风机,引风 机的电耗就增加,厂用电量增加,故要保证煤的较 高发热量。 当深度调峰降负荷的时候,注意风量的波动, 即使调整 NOx 值,使其在要求值内,风量低不易于 形成 NOx, 相当于欠氧燃烧, 但是排烟热损失会升高, 再热汽温会降低,会不安全,所以 NOx、再热汽温排

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