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国产 600MW 超临界汽轮机增效扩容改造
浙江浙能兰溪发电有限责任公司,顾扬彪
摘 要:某国产 600MW 超临界汽轮机存在热耗偏高,低压第五级叶片存在设计制造缺陷,高中压内缸发生变形等问
题。本文介绍了该汽轮机采用国内外先进设计制造技术进行了通流改造,在保留外缸和轴承的基础上,更换了高中低压
转子、
隔板及内缸;
优化末级叶片高度,
以适应当地夏季高背压、
低负荷率的工况;
改造后机组供电煤耗下降了 6.7g/kWh,
配套其他设备扩容改造,机组铭牌功率提升至 660MW。
关键词: 600MW ;超临界;通流改造
1 综述
某国产 600MW 超临界汽轮机投产于 2006 年 12 月,汽轮机为某国产的单轴、三缸四排汽、超临界、一次
中间再热、冲动、双背压凝汽式汽轮机,型号为 N600-24.2/566/566,高中压合缸,设计背压 5.5kPa,末级
叶片高 1016mm,机组铭牌功率为 600MW。该型汽轮机虽为引进日立技术设计制造,与 GE 机组较为相似;但与
西门子、阿尔斯通等先进机组相比,在效率上有一定的差距。由于引进的技术不够先进,包括本公司同机型
的其他机组,投产以来普遍存在着运行效率偏低的问题。THA 工况性能考核试验得出的汽轮发电机组热耗率
较大地偏离了设计值,分析认为该型汽轮机的高、中、低压缸效率都无法满足设计要求,也达不到其它同类
型汽轮机中的先进效率水平。除此之外汽轮机还存在高中压内缸变形、第五级叶片断裂、三抽温度偏低等问
题。
国内 300MW 汽轮机通流改造已如火如荼,而 600MW 亚临界汽轮机通流改造相对较少,改造前后收益也非
常明显
[1-3],但由于为亚临界技术,改造后热耗均较高,对超临界汽轮机进行通流改造,国内尚未见有相关报
道。为进一步挖潜机组节能降耗潜力,提高机组经济性和环保性,引进 ALSTOM 先进技术,国内首次对
超临界汽轮机高中低压缸进行了增效扩容改造,配合锅炉、发电机、主变等主辅设备的扩容改造,将机组铭
牌扩容至 660MW,额定工况下热耗达到 7624.5kJ/kWh,大幅提升了机组铭牌及经济性,有效降低了发电煤耗
和污染物的排放;体现了高回报的企业经济效益和良好的社会效益。
2 改造前汽轮机存在问题
2.1 汽轮机热耗偏低
2006 年 12 月,该汽轮机投产后,即按 ASME 规程要求进行了性能考核试验,主要试验结果和设计值的对
比如表 1 所示;各缸缸效均比设计值低,尤其实际低压缸缸效比设计值偏低较多,额定负荷工况的高压缸效
率试验值为 85.05%,比设计值 86.3%偏低 1.25%,影响整机效率约 0.27%;试验中压缸效率为 91.39%,
比设计值 92.5% 偏低 1.11%,影响整机效率约 0.22%;试验低压缸效率为 87.7%,比设计值 93.2% 偏低
5.4%,影响整机效率约 2.3%。综合以上三项偏差,影响整机效率的总和为 2.79%,这与机组试验修正后热
耗率与合同保证值的偏差幅度是基本吻合的。由此可知,导致汽轮机实际运行性能偏离于设计值的主要原因
在于汽轮机高、中、低压缸通流效率的偏低。
同时,2014 年 3 月,对该汽轮机修前进行了热力性能试验,结果显示修正后热耗为 7855 kJ/kWh,汽轮
机运行多年后,与设计值存在更大偏差。
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