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660MW机组凝汽器结垢化学清洗工艺优化与效果评价
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2021 年(第十一届)电力行业化学专业技术交流会 -212- 5.3.1 缓蚀剂性能试验结果 1、试验条件 (a)清洗介质:8.0%氨基磺酸+0.3%XD-168 氨 基磺酸缓蚀剂; (b)清洗液容积与清洗面积比:1.5mL:1cm 2; (c)温度:35±2℃; (d)试验方法:静态浸泡; (e)试验时间:4h; (f)试片材质:TP317L 不锈钢管。 2、试验结果 缓蚀剂分散性较好, 无沉淀。 试验后不锈钢管样表 面光亮,无点蚀现象。腐蚀速率试验结果如表所示。 氨基磺酸缓蚀剂腐蚀速率测定结果 试 样 编 号 初始 质量 洗后 质量 失重 表面积 腐蚀 速率 平均腐 蚀速率 g g g m 2 g/ (m 2·h) g/ (m 2·h) #1 8.7667 8.7664 0.0003 0.0017 0.04 0.04 #2 10.3278 10.3271 0.0006 0.0036 0.04 试验结果表明,腐蚀速率指标满足 DL/T523 -2017《化学清洗缓蚀剂应用性能评价指标及试验方 法》 规定的静态腐蚀速率小于 0.1 g/ (m 2· h) 的要求。 5.3.2 静态清洗试验结果 1、清洗工艺 (a)第一阶段:4.0%氨基磺酸+0.3%XD-168 缓 蚀 剂 , 2h , 45 ℃ ; 第 二 阶 段 : 5.0% 氨 基 磺 酸 +0.3%XD-168 缓蚀剂,1h,45℃; (b) 10.0%氨基磺酸+0.3%XD-168 缓蚀剂, 45℃, 1h; (c) 10.0%氨基磺酸+0.3%XD-168 缓蚀剂, 14℃, 2h; 2、清洗效果 静态清洗试验结果 清洗 工艺 除垢量, g/m 2 总垢量, g/m 2 除垢率,% 垢层清洗 后状态 (1) 813.2 814.3 99.87 洗净 (2) 895.1 896.6 99.83 洗净 (3) 846.7 848.6 99.77 洗净 注:1、工艺 a 条件下,第一阶段酸洗后,酸消耗完全, 第二阶段酸洗后,剩余酸度为 0.41%;2、工艺 b 条件下, 酸洗后剩余酸度为 1.05%;3、工艺 c 条件下,酸洗后剩余 酸度为 1.14%。 6.1 确定清洗介质 6.1.1 清洗介质 根据实验室小型试验结果,决定本次凝汽器不 锈钢管的清洗介质为氨基磺酸,剩余酸浓度不低于 0.5%。 6.2 确定清洗工艺条件 清洗介质:5%~6%氨基磺酸+0.3%氨基磺酸缓蚀 剂(酸度低于 0.5%时,补加酸) ;清洗流速:0.1~ 0.25m/s;清洗温度:常温;清洗时间:12~24h(具 体根据清洗过程中的酸浓度变化及排气情况定) 。 6.3 化学清洗步骤 6.3.1 系统上水及水冲洗 通过临时管道向系统补工业水,对临时管道进 行冲洗,直至排水澄清且无杂物。确认临时系统冲 洗干净后,通过临时系统向凝汽器水侧上水,系统 满水后启动清洗泵对系统进行循环,检查系统有无 泄漏。 6.3. 预缓蚀 维持清洗泵循环,通过临时加药装置向系统加 入 0.3%氨基磺酸缓蚀剂,预缓蚀 30min。 6.3.3 酸洗 1、通过加药装置向系统陆续加入氨基磺酸,使 清洗液中氨基磺酸的浓度维持在 0. 5%以上,密切监 视凝汽器水室排气管排气情况,若排气量过大,适 当减缓加药速度; 2、每隔 3h 对系统进行正反向切换清洗; 3、清洗过程中每隔 1h 对酸浓度进行分析化验; 4、当酸浓度维持平衡 2h 以上,排气管无气体 排出,且剩余酸浓度大于 0.5%,停泵,排放清洗液。 6.3.4 水冲洗及中和 1、清洗液排放完毕后,向系统上水,系统满水 后启动清洗泵进行循环,并边补水边排放,直至排 水清澈。最后向系统加入氢氧化钠进行中和,中和 至系统 pH 值为 6~9。 2、循环 2h,若 pH 值稳定,停清洗泵排放中和 液。

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