2021 年(第十一届)电力行业化学专业技术交流会
-212-
5.3.1 缓蚀剂性能试验结果
1、试验条件
(a)清洗介质:8.0%氨基磺酸+0.3%XD-168 氨
基磺酸缓蚀剂;
(b)清洗液容积与清洗面积比:1.5mL:1cm
2;
(c)温度:35±2℃;
(d)试验方法:静态浸泡;
(e)试验时间:4h;
(f)试片材质:TP317L 不锈钢管。
2、试验结果
缓蚀剂分散性较好,
无沉淀。
试验后不锈钢管样表
面光亮,无点蚀现象。腐蚀速率试验结果如表所示。
氨基磺酸缓蚀剂腐蚀速率测定结果
试
样
编
号
初始
质量
洗后
质量
失重 表面积 腐蚀
速率
平均腐
蚀速率
g
g
g
m
2
g/
(m
2·h)
g/
(m
2·h)
#1 8.7667 8.7664 0.0003
0.0017 0.04
0.04
#2 10.3278
10.3271
0.0006
0.0036 0.04
试验结果表明,腐蚀速率指标满足 DL/T523
-2017《化学清洗缓蚀剂应用性能评价指标及试验方
法》
规定的静态腐蚀速率小于 0.1
g/
(m
2·
h)
的要求。
5.3.2 静态清洗试验结果
1、清洗工艺
(a)第一阶段:4.0%氨基磺酸+0.3%XD-168 缓
蚀 剂 , 2h , 45 ℃ ; 第 二 阶 段 : 5.0% 氨 基 磺 酸
+0.3%XD-168 缓蚀剂,1h,45℃;
(b)
10.0%氨基磺酸+0.3%XD-168 缓蚀剂,
45℃,
1h;
(c)
10.0%氨基磺酸+0.3%XD-168 缓蚀剂,
14℃,
2h;
2、清洗效果
静态清洗试验结果
清洗
工艺
除垢量,
g/m
2
总垢量,
g/m
2 除垢率,% 垢层清洗
后状态
(1)
813.2
814.3
99.87
洗净
(2)
895.1
896.6
99.83
洗净
(3)
846.7
848.6
99.77
洗净
注:1、工艺 a 条件下,第一阶段酸洗后,酸消耗完全,
第二阶段酸洗后,剩余酸度为 0.41%;2、工艺 b 条件下,
酸洗后剩余酸度为 1.05%;3、工艺 c 条件下,酸洗后剩余
酸度为 1.14%。
6.1 确定清洗介质
6.1.1 清洗介质
根据实验室小型试验结果,决定本次凝汽器不
锈钢管的清洗介质为氨基磺酸,剩余酸浓度不低于
0.5%。
6.2 确定清洗工艺条件
清洗介质:5%~6%氨基磺酸+0.3%氨基磺酸缓蚀
剂(酸度低于 0.5%时,补加酸)
;清洗流速:0.1~
0.25m/s;清洗温度:常温;清洗时间:12~24h(具
体根据清洗过程中的酸浓度变化及排气情况定)
。
6.3 化学清洗步骤
6.3.1 系统上水及水冲洗
通过临时管道向系统补工业水,对临时管道进
行冲洗,直至排水澄清且无杂物。确认临时系统冲
洗干净后,通过临时系统向凝汽器水侧上水,系统
满水后启动清洗泵对系统进行循环,检查系统有无
泄漏。
6.3. 预缓蚀
维持清洗泵循环,通过临时加药装置向系统加
入 0.3%氨基磺酸缓蚀剂,预缓蚀 30min。
6.3.3 酸洗
1、通过加药装置向系统陆续加入氨基磺酸,使
清洗液中氨基磺酸的浓度维持在 0.
5%以上,密切监
视凝汽器水室排气管排气情况,若排气量过大,适
当减缓加药速度;
2、每隔 3h 对系统进行正反向切换清洗;
3、清洗过程中每隔 1h 对酸浓度进行分析化验;
4、当酸浓度维持平衡 2h 以上,排气管无气体
排出,且剩余酸浓度大于 0.5%,停泵,排放清洗液。
6.3.4 水冲洗及中和
1、清洗液排放完毕后,向系统上水,系统满水
后启动清洗泵进行循环,并边补水边排放,直至排
水清澈。最后向系统加入氢氧化钠进行中和,中和
至系统 pH 值为 6~9。
2、循环 2h,若 pH 值稳定,停清洗泵排放中和
液。
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