安全管理
- 259 -
220kV 母线 PT 二次空开跳闸原因分析及建议
贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂,何川
摘 要:本文从东风发电厂 220kVⅢ段母线 A 相 PT 二次空开跳闸案例中分析跳闸的根本原因,结合厂内厂外因素,
分析故障发生的原因,提出了解决方案和整改措施,为防止今后再次发生类似事故,保证设备安全可靠运行提供了运行
经验。
关键词:东风发电厂;二次空开;PT;整改措施
贵州乌江水电开发有限责任公司
(以下简称乌江公
司)
现已全部建成投产的电站有洪家渡、
东风、
索风营、
乌江渡、构皮滩、思林、沙沱、格里桥、大花水九座,
现九座电站已全部实行“远程集控、少人维护”模式。
乌江流域梯级各水电厂实行“8 小时上班、24
小时值班”模式。各电厂不再进行 24 小时不间断监
盘工作,主要依靠 ON-CALL 系统对本厂异常信息进
行监视,在确保人身、电网、设备安全稳定运行的
前提下,各厂的开、停机,有无功负荷调整、主变
中性点分合、AGC、AVC 投、退均由贵州乌江水电开
发有限责任公司水电站远程集控中心(以下简称
“集控中心”)负责操作,极大的减少了电厂的操
作任务,使电厂能最大化利用人力资源做好电厂的
巡检、维护及安全管理工作。
东风发电厂是乌江干流梯级电站的第二级,位
于贵阳市和黔西县交界的鸭池河段上,在三岔河汇
合口下游 8km 处,距贵阳市 88km。电站水库控制流
域面积 18161 平方千米,库容为 10.25 亿立方米。
电站大坝为双曲薄拱坝,坝高 162 米,底宽 25 米,
顶宽 6 米,是目前亚太地区最薄的高拱坝,电厂总
装机容量 695MW,电气主接线为单母线分段接线,发
电机与变压器采用单元接线。三回 220kV 出线(一回
到田坝变、二回到曹官变)
,220kV 开关站电气设备为
SF6 全封闭组合电器(GIS)
;东风发电厂在系统中担任
调峰、
调频和事故备用任务,
是贵州电网黑启动的主力
电厂之一,也是贵州首家实现远方自动发电控制(AGC)
和集控中心远方自动开停机的电厂,
同时又是贵州电网
首家实现发电设备在线监测及状态检修的电厂。
1.1 事件发生前主系统运行方式
东风发电厂#1 机、#2 机停机配合老厂尾水底板
修复工作,#3 发变组检修态,#4 机发电态,带有功
负荷 115MW,#1 主变经东坝线接入贵阳南网,#2 主
变、#4 发变组经东曹双回线接入贵阳北网。
1.2 事件经过
2020 年 3 月 13 日 15:43:17,ONCALL 系统发
“开关站Ⅲ段母线 PT 空气开关动作”、“开关站 A
套母差 CT/PT 断线”信号。收到 ONCALL 信号后,维
护人员现场检查 220kV 母线Ⅲ段 PT 柜情况,发现
220kV 母线Ⅲ段 PT 柜内 A 相电压 8P1A 空开跳闸。
因
考虑到该相电压会影响开关站二次设备(包括继电
保护和计量)正常运行,经查看现场无明显异常后
立即试合 A 相电压 8P1A 空开,试合后正常。
事件发生时,东风发电厂开关站正在进行东曹
Ⅱ回关口表校验与开关站 213 断路器操作机构大修
工作,由于 213 断路器分闸试验与 PT 二次空开跳闸
同时发出 ONCAL 信号,实际动作时间间隔较短,且
现场工作人员看错两个事件发生时间(误将秒看为
毫秒级)
,误认为 213 开关试验分闸时间与 PT 二次
打分:
0 星