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2、 第二道排渣门下部制作安装活动密封组件,采用耐 350℃高温橡胶密封。
3、 移动式石子煤收集斗采用带观察窗的密闭斗,通过下部液压车顶紧活动密封组件,实现排渣系统的
密封。
4、 配备带有旋转装置的电动叉车用于落渣斗的运输和倾倒。
5、 主要技术性能指标:
工作压力:0.01~0.08MPa
允许工作温度:≤200℃
渣斗容积:0.8m3/箱
处理能力:≥4t/h
除尘效率:≥90%
磨煤机运行状态的热风风压,是保证磨煤机吹射煤粉重要措施。所以严格保证石子煤排放过程热风压力不
流失,对磨煤机正常运行至关重要。下部活动密封组件采用耐高温的橡胶,渣斗通过下部液压车顶紧活动密封
组件,实现排渣系统的密闭。整个排放系统的运行是在一个完全封闭的等压无泄漏条件下进行,系统完全保证
了磨煤机气密性的要求,排放过程没有气流泄漏点,维持了磨煤机生产要求的热风压力,有效确保了热风和石
子煤不泄露。移动式石子煤斗容积达 0.8m3/箱,排放清理周期较长。整个排放过程在完全密闭的情况下进行,
不会对排放管壁造成泄压冲刷和磨损。最大限度减低了刮板等机械部件的磨损,有效延长其运行周期。
三、设计完成的石子煤等压密封排放系统主要有以下特点
1、等压排放
通过用液压车顶紧活动密封组件实现石子煤排放系统密封。磨煤机石子煤等压排放密封收集装置,从刮
板室排放口到石子煤收集箱,始终是在严格等压密闭状态进行,保持磨煤机热风压力无泄露。装置的整个石
子煤收集过程是连续不间断的过程,不会产生石子煤堆积。渣箱装满时,关闭第二道排渣门,密封排渣风室,
落下液压车,渣斗与系统分离,进行倾倒,达到了排渣的效果。最大限度减低了刮板等机械部件的磨损,避
免了刮板室结焦,有效延长其运行周期。并降低 95%以上的粉尘污染,降低至少 60%以上的维护工作量,达
到了预期效果,现场文明卫生情况大为改观。
2、充分利旧,改造费用低
利用原来的液压排渣门,液压油泵,及控制系统,节约费用,减少开支。整个改造只有 DN300 的手动插
板门、活动密封组件和 2t 的液压车为外购件,其它检修班组均能自己加工制作。库存备件仍可使用,避免了
浪费。
3、利用原来的液压控制系统,完成运行操作,无需对排石子煤系统人员进行再培训;
附:改造前后对比照片
开放式石子煤排放系统(改造前) 石子煤等压密封排放系统(改造后)
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