2023 年(第六届)电力设备管理智能化技术研讨会
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核电厂疏水调阀堵塞原因分析及改进
福建福清核电有限公司,薛凯、李京、胡文盛、杜鹏程、郭超凡
摘 要:某核电站汽水分离再热器系统的二级疏水流量调阀频繁出现堵塞问题,堵塞将导致二级再热器产生的疏水
回收利用的效率降低,从而影响热力循环效率。该电厂通过对比厂内其它系统的疏水调阀以及同行电厂运维情况,明确
了阀门的堵塞原因:阀门堵塞物质主要成分为 Fe3O4,产生 Fe3O4的主要原因为介质中存在的铁元素达到饱和后析出。并依
此制定了在线冲洗的临时缓解措施。同时对出现堵塞问题的阀门进行重新设计改造,改良了阀笼的结构,新结构阀笼设
计不利于杂质堆积,且阀笼的清理更加容易。该电厂将改造后的新型阀笼在 2 号机组进行使用,改造后疏水能力满足机
组需求,调节性能良好。在该机组满功率后进行持续四个月的观察,确认了防堵塞能力满足要求。
关键词:疏水调节阀;阀笼设计;堵塞;Fe3O4
汽水分离再热器(MSR)作为回热系统的组成部
分,可除去高压缸排汽中约 98%的水分,改善中、低
压缸的工作条件,防止水分对汽轮机中、低压缸叶
片的侵蚀。
国内某核电厂一台机组配备了两个汽水分离再
热器,每个汽水分离再热器与一个一级再热器疏水
箱、一个二级再热器疏水箱和一个壳侧疏水箱相连
接。每个疏水箱配备一个正常疏水调阀和一个备用
疏水调阀。正常疏水调阀将凝结疏水排至高压给水
加热器系统(AHP)
。当该疏水调阀失效时,备用疏
水调阀将凝结水排至凝结水抽取系统(简称 CEX)
,
这将导致汽水分离和再热过程中产生的疏水回收利
用的效率降低,从而影响热力循环效率。
2021 年 3 月,某核电厂 2 号机组正常运行时发
现 MSR 二级正常疏水调阀 2GSS171VL 和 2GSS271VL 开
度分别达到 99%和 96%,接近全开位置,如图 1 所示。
经查询历史趋势,2020 年 6 月 2 号机组并网时,两
个阀门的初始开度分别为 86%和 81%,且开度随着运
行时间增加而逐渐增大直至接近全开,全开后备用
疏水调阀的开度也在随运行时间增加而逐渐增大。
图 1 2GSS171/271VL 开度变化趋势图
该核电厂针对 2 号机组 MSR 二级正常疏水调阀
堵塞问题,从以下三个方面逐一进行原因排查,并
对发现的问题进行处理。
1、GSS 液位控制系统排查
对比 2 号机 GSS、AHP、ACO(给水加热器疏水回
收系统)系统以及 GSS 系统其它疏水调阀、疏水罐
的液位,均无出现大的变化,判断 GSS 液位控制系
统异常和气动阀门控制故障的概率较低。
2、疏水调阀调节故障
根据开度变化趋势图,曲线变化较为光滑平缓、
无异常波动,现场观察阀门动作顺畅无卡涩,上游
疏水箱液位无异常波动,说明疏水调阀调节性能良
好,调节无故障。
3、疏水调阀流道堵塞
对比厂内其它机组的相同工艺位置阀门的开
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