智慧巡检
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拉力传感器在料位测量中的应用及探讨
南京化学工业园热电有限公司,方青帅、王东胜、周玮、王俊杰
摘 要:本文结合火力发电厂煤粉仓手动粉标料位计的智能化改造,重点介绍了一种拉力传感器在料位测量中的应
用方法及其工作原理,其测量原理简单、动作可靠,满足煤粉仓、石灰石粉仓、干灰库等料位测量需求。具有良好的推
广应用价值。
关键词:传感器;料位;粉仓
随着工业自动化水平及智能化技术的发展,对
自动控制系统前端的测量装置准确可靠性要求不断
提高,如何提高测量系统自动化程度及可靠性,是
实现“安全可靠、可调高效”设备管理方针的重要
环节。
本文结合发电厂煤粉仓手动粉标料位计的自动
化改造项目,分析了当前市场主流的料位测量元件
的优缺点,在现有设备情况的基础上,专业人员经
过多次现场实测、总结、模拟,设计出一套以拉力
传感器为检测核心、以继电器控制回路为基础的自
动控制单元,较好的实现了手动粉标仪的自动控制
测量,提高了运行人员的工作效率,减少运行人员
工作量。
1.1 实施背景
一期机组配置为 2×35MW 背压式汽轮发电机组
+3×220t/h 锅炉,#1 锅炉、#2 锅炉、#3 锅炉为上
海锅炉厂股份有限公司制造的高温高压自然循环汽
包炉,型式为单炉膛、平衡通风、钢构架、燃煤、
固态排渣,自 2003 年、2005 年投产运行。其中每台
锅炉配置两个粉仓,每个粉仓配置一台手动粉标测
量装置,运行人员每天需现场手动操作测量粉仓料位。
手动粉标料位计包括手动绞盘、粉仓重锤、粉
标刻度板、粉标重锤、绳索等部件组成。需测量粉
仓料位时,手摇绞盘使重锤下降,接触到实际粉位
时粉标刻度板即显示实际粉仓粉位。其结构原理如
图 1 所示。
图 1
1.2 存在的不足
1.2.1 每天需现场手动测量粉仓料位不低于 12
次/台,三台锅炉每天共计操作不低于 72 次,操作
频繁、效率低下,不符合公司“可调高效”的设备
管理思路。
1.2.2 就地手摇测量,料位测量装置无信号远
传功能,DCS 不能显示、记录料位信号趋势,不利于
运行人员及时调整控制及异常分析。
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