2023 年(第六届)电力设备管理智能化技术研讨会
- 770 -
利用智能化技术实现斗轮机无人值守
国能浙江舟山发电有限责任公司,姜建华
摘 要:斗轮机全自动无人值守系统也是建设智能燃料系统、智能港口、智能电厂必要的基础。全自动无人值守系
统采用了精确定位、智能控制、精确测量、恒流控制等多项专利技术,实现斗轮机就地无人值守,远程集中一键式全自
动控制。极大地提高了斗轮机的作业效率,大幅降低输煤单耗,降低司机劳动轻度和改善作业环境,效益显著,同时该
系统也是电厂燃料智能化系统建设的基础。
关键词:斗轮机;无人值守
随着国家发展战略“中国制造 2025”的出台,
中国生产企业开始了向智能化的转型,智能制造、
智慧工厂应运而生,智能控制技术正越来越多地出
现在人类社会生活的各个领域。斗轮机被广泛应用
于港口﹑电力及冶金等行业的散料储运作业。目前,
国内绝大多数斗轮机还停留在人工手动就地操作阶
段,对其进行智能化改造、实现无人值守,是很多
企业的迫切需求。全自动无人值守系统采用了精确
定位、智能控制、精确测量、恒流控制等多项专利
技术,实现斗轮机就地无人值守,远程集中一键式
全自动控制。斗轮机全自动无人值守系统也是建设
智能燃料系统、智能港口、智能电厂必要的基础。
斗轮机(DQL800/2000·38)为中联重科制造,
2009 年底安装,2010 年 6 月投运生产至今。目前堆
取煤由斗轮机司机在现场人工操作斗轮机来完成,
在取煤过程中斗轮机的取煤量是由肉眼来判断,通
过操控斗轮机回转臂的启停来控制上煤流量;在堆
煤过程中受皮带煤流的不均匀性容易造成堆煤的不
规则,需要人工不断调整,在整个堆取料过程中操
作人员的劳动强度较大,容易引起视觉疲劳而增加
安全运行风险,设备的频繁启停会影响设备的使用
寿命,同时人工判断和手动操作很难保证系统始终
工作在核定流量状态,也容易发生过载风险,降低
斗轮机运行的效率等。
针对利用智能化技术实现斗轮机无人值守的应用
研究,提出切实、可行、经济合理、可实施性强的效能
优化技术方案,该技术方案对现有系统改造的同时,进
行相关调整优化,使斗轮机堆取料全过程的自动化,达
到斗轮机无人值守的目的,具体包括以下内容:
斗轮机无人值守控制系统研究;
斗轮机定位系统研究;
煤垛检测系统研究;
煤位检测系统研究;
煤流量检测系统研究;
煤温检测系统研究;
堆场实时 3D 展示系统研究;
无线传输系统研究;
斗轮机安全防护系统研究;
操作员站及视频客户端研究;
斗轮机图像监控系统研究。
3.1 设计思路
本项目经过充分论证,创新融合高精度定位技
术、计算机软件技术,激光扫描及三维成像技术,
自动化控制技术,通过自动化控制最终真正实现装
打分:
0 星