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汽动给水泵汽轮机切换油泵瞬时油压低的原因分析及处理方案
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2023 年(第四届)电力企业油质监督技术研讨会 - 72 - 图 1 3B 小机切泵过程 从图 1 看出,整个切泵过程中 2.5 秒,3B 小机 润滑油母管压力从 0.12MPa 降为 0MPa,系统油压失 去。 2.2 低油压保护动作时间设定过短 切泵从运行泵停止到备用泵自启,直至系统油 压稳定所需 3.25 秒,但低油压保护动作时间设定为 2 秒。低油压保护动作的同时,系统油压没有完全达 到稳定值,导致切泵时油压偏低,低油压信号发出。 通过试验,把低油压保护信号解除,运行泵停 止到备用泵自启和系统油压稳定, 所需约 3.25 秒 (见 图 2) 。 图 2 低油压保护信号解除后切换油泵的油压情况 低油压保护投入后,切泵过程中约 2.1 秒,系 统母管油压从 0.12MPa 降至 0.06MPa 时,低油压保 护动作,保护动作时间短于系统油压上升直至稳定 的时间,不满于运行需求(见图 3) 。 图 3 低油压保护信号投入时切换油泵的油压情况 2.3 原因确认 由以上原因分析判断可以得出,导致 3B 小机切 换交流油泵时瞬时油压低的要因为“系统压力在油 泵切换时得不到补偿”和“低油压保护动作时间设 定过短”。 因为 3B 小机两台交流油泵出口管道共用一根母 管,当进行油泵切换时,运行泵的出口压力加上备 用泵出口逆止阀的自重,导致备用泵的出口压力打 不开上部逆止阀。当运行泵停止的瞬间,备用泵出 口逆止阀克服运行泵的出口压力缓慢打开。但逆止 阀完全打开和系统压力达到正常运行值时,需要一 个过程(约 3.25 秒钟) ,此瞬间,系统母管压力下 降,并得不到补偿。且在切泵的过程中,低油压动 作保护设定时间为 2 秒,短于切泵时系统母管油压 上升直至油压稳定的时间。上述两个因素同时造成, 切泵时小机润滑油压低,小机低油压报警信号发出, 低油压保护动作。 3.1 增设蓄能器 原系统两台交流油泵出口母管出并没有蓄能 器,一台泵运行时备用泵出口逆止阀上方仍有运行 油压,切泵瞬间备用泵出口油压不能将逆止阀完全 打开,导致瞬时油压低,且系统油压降低速率快, 所以在极短时间内油压降低于低油压保护动作值 (0.06MPA) 。检修人员在两台油泵出口母管上加装

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