2023 年(第四届)电力企业油质监督技术研讨会
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图 1 3B 小机切泵过程
从图 1 看出,整个切泵过程中 2.5 秒,3B 小机
润滑油母管压力从 0.12MPa 降为 0MPa,系统油压失
去。
2.2 低油压保护动作时间设定过短
切泵从运行泵停止到备用泵自启,直至系统油
压稳定所需 3.25 秒,但低油压保护动作时间设定为
2 秒。低油压保护动作的同时,系统油压没有完全达
到稳定值,导致切泵时油压偏低,低油压信号发出。
通过试验,把低油压保护信号解除,运行泵停
止到备用泵自启和系统油压稳定,
所需约 3.25 秒
(见
图 2)
。
图 2 低油压保护信号解除后切换油泵的油压情况
低油压保护投入后,切泵过程中约 2.1 秒,系
统母管油压从 0.12MPa 降至 0.06MPa 时,低油压保
护动作,保护动作时间短于系统油压上升直至稳定
的时间,不满于运行需求(见图 3)
。
图 3 低油压保护信号投入时切换油泵的油压情况
2.3 原因确认
由以上原因分析判断可以得出,导致 3B 小机切
换交流油泵时瞬时油压低的要因为“系统压力在油
泵切换时得不到补偿”和“低油压保护动作时间设
定过短”。
因为 3B 小机两台交流油泵出口管道共用一根母
管,当进行油泵切换时,运行泵的出口压力加上备
用泵出口逆止阀的自重,导致备用泵的出口压力打
不开上部逆止阀。当运行泵停止的瞬间,备用泵出
口逆止阀克服运行泵的出口压力缓慢打开。但逆止
阀完全打开和系统压力达到正常运行值时,需要一
个过程(约 3.25 秒钟)
,此瞬间,系统母管压力下
降,并得不到补偿。且在切泵的过程中,低油压动
作保护设定时间为 2 秒,短于切泵时系统母管油压
上升直至油压稳定的时间。上述两个因素同时造成,
切泵时小机润滑油压低,小机低油压报警信号发出,
低油压保护动作。
3.1 增设蓄能器
原系统两台交流油泵出口母管出并没有蓄能
器,一台泵运行时备用泵出口逆止阀上方仍有运行
油压,切泵瞬间备用泵出口油压不能将逆止阀完全
打开,导致瞬时油压低,且系统油压降低速率快,
所以在极短时间内油压降低于低油压保护动作值
(0.06MPA)
。检修人员在两台油泵出口母管上加装
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