节能环保
403
全负荷SCR脱硝技术分析及研究
全负荷SCR脱硝技术分析及研究
河北国华沧东发电有限责任公司 苏晖
摘要:随着国家环保的日益严格,国华公司提出污染物“近零排放”的要求,为了满足低负荷时氮氧化物排放
满足环保要求,需要对现有SCR脱硝进行全负荷SCR脱硝改造。本文首先对脱硝原理和低负荷时SCR脱硝系统由
于烟温低不能投运进行解释,接着分别对SCR脱硝进行全负荷SCR改造的四种方案(增加省煤器烟气旁路、增加
省煤器工质旁路、省煤器采取分组布置、低负荷时提高给水温度)进行阐述和对比,给出每种方案的优、劣,
为全负荷SCR改造提供依据。
关键词:全负荷SCR脱硝技术 省煤器烟气旁路 省煤器工质旁路 省煤器分组布置 给水温度
1 概述
随着我国经济的飞速发展,能源消耗逐年增加,随之而来环境问题日益凸显。国家对污染物的排放
日趋严格,以氮氧化为为例,2003 年国家排放限值为 450mg/m
3,到 2011 年排放限值下降至 100mg/m
3。
国华公司积极响应国家号召,在各电厂开展“高品质绿色发电计划”
,要求 2017 年前现役机组污染物排
放浓度要全部优于国家特别排放标准,平均排放浓度要达到限值的 60%,达到“近零排放”
,其中氮氧化
物排放浓度要达到 50mg/m
3。我厂现采用 SCR 脱硝技术进行脱硝,但现有 SCR 脱硝技术在锅炉低负荷时
不能投运,不能满足国华环保要求,这就需要把现有 SCR 脱硝改造成全负荷 SCR 脱硝。
2 脱硝原理
烟气中的氮氧化物被氨气还原成氮气和水,氮氧化物被脱除的化学式为:
4NO + 4NH3 + O2 →4N2 + 6H2O
6NO + 4NH3 →5N2 + 6H2O
2NO2 + 4NH3 + O2 →3N2 + 6H2O
6NO2 + 8NH3 →7N2 + 12H2O
NO + NO2 + 2NH3 →2N2 + 3H2
除上述催化还原反应外,当温度等条件改变时,还可能发生以下副反应:
4NH3 + 3O2 →2N2 + 6H2O
4NH3 + 5O2 →4NO + 6H2O
2NH3 →N2 + 3H2
SO3 + 2NH3 + H2O →(NH4) 2SO4
SO3 + NH3 + H2O →NH4HSO4
SCR 反应器中的烟气温度一般设计要求为 320℃~420℃之间,
因为当烟气温度位于 340℃~380℃之
间时,催化剂活性物的活性最高,催化还原反应效率最高。省煤器后空预器前的烟气温度正好满足此区
间,这也是 SCR 布置于此的原因。当烟气温度低于 320℃时,用于反应的氨气会和烟气中的 SO3反应生
成硫酸铵和硫酸氢铵,此时铵盐会对催化剂活性物微孔进行堵塞和加速对催化剂的磨损,降低催化剂的
活性;对于火电厂燃煤机组而言,由于烟气中飞灰的含量比较高,此时硫酸氢铵会在 147℃~207℃温度
范围内时呈现为液态,液态的硫酸氢铵是一种“鼻涕状”粘性、强腐蚀性的物质,空预器冷端的温度正
打分:
0 星