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北京京能石景山热电厂 1-2#炉
脱硫系统循环泵及喷淋层增效改造
北京京能石景山热电厂,王斌、苏金海、刘振生、王伟
摘 要:北京京能电力股份有限公司石景山热电厂对 1-2 号脱硫系统循环泵及浆液喷淋层进行了技术改造,提高了
脱硫效率,改善了脱硫系统对煤质的适应性,降低 SO2排放。
关键词:脱硫系统;改造;效率;SO2排放
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前言
北京京能电力股份有限公司石景山热电厂(下称石热电厂)为了响应北京市关于减少环境污染,降低 SO2
排放的相关文件要求,对 1-2 号脱硫系统循环泵及喷淋层进行了技术改造。石热电厂 1-2 号脱硫系统为两炉
一塔设计方式,1 号、2 号锅炉均为 670t/h 燃煤锅炉,脱硫装置采用日本川崎重工(KHI)喷淋塔技术的石
灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺,在设计煤种、锅炉最大工况(BMCR)
、处理 100%烟气量(1714898Nm
3/h,干态)
条件下,脱硫装置脱硫率保证值大于 97%。
1-2 号脱硫系统吸收塔为空心喷淋塔,
直径 14.1m,
吸收塔浆液循环系统由四台循环泵和四层喷淋层组成,
循环泵参数依次为:扬程:16/18/20/22m;电机功率:560/630/710/710kW;循环浆液流量均为 7440m
3/h。循
环泵从吸收塔浆池内抽吸浆液,由喷淋层和喷嘴喷淋下来,逆流洗涤进入吸收塔的烟气脱除烟气中 SO2。每组
喷淋层由带连接支管的母管制浆液分布管道和喷嘴组成。喷淋组件及喷嘴的布置设计成均匀覆盖吸收塔的横
截面。每层喷淋喷嘴为 62 个,采用三重螺旋喷嘴。
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系统存在主要问题
随着国家对环境保护要求的日益提高,各种污染物的排放标准愈来愈严格,加之煤质供应的不稳定性,
脱硫系统的运行压力越来越大。石热电厂 1-2 号脱硫系统为两炉一塔运行方式,造成脱硫设备运行时间长,
主体设备检修维护周期长,由于烟气湿法脱硫系统运行复杂环境及特殊性,在保证长周期稳定运行、达标排
放方面,主要存在以下问题:
1.1 脱硫循环浆泵初始设计扬程(裕量)偏小,加之脱硫系统长周期运行,循环泵叶轮磨损较大。另外,
因进口叶轮费用较高,脱硫系统循环泵已全部更换为国产叶轮,存在设计偏差,循环泵出力已不能达到原有
设计值,流量及扬程有所降低,循环泵实际工作扬程低于设计值运行值(17.5m/19.5m/21.5m/23.5m)
,不能
满足螺旋喷嘴 0.4bar 的工作压力要求,造成喷淋层喷淋覆盖率较初始设计降低,甚至喷淋覆盖不完全,导致
循环浆液喷淋洗涤效果降低,脱硫效率下降(见表 1)
。
1.2 喷淋层喷嘴安装总体上以喷淋浆液均匀覆盖的原则布置,但在喷淋管的末端局部存在喷嘴安装位置
跨度较大的情况,该区域喷内淋浆液覆盖率低于其他区域。另外,在脱硫系统检修中发现喷淋层有部分喷嘴
堵塞现象,堵塞的喷嘴基本出现在喷淋管末端。喷嘴布置跨度较大区域以及喷嘴堵塞,造成局部喷淋浆液量
下降、对烟气的阻力随之降低,由此形成喷淋层的局部烟气走廊,该区域内浆液对烟气洗涤效果差,导致脱
硫效率降低。
1.3 来煤硫份的不稳定,脱硫系统对较高硫份煤种适应性较差。当锅炉满负荷工况,入炉煤硫份超过
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