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脱硫系统旁路烟道封堵后安全运行的探讨
淮沪煤电有限公司田集发电厂,费章胜、卢宏林
摘 要:为了实现对脱硫设施的严格监管,国家环境保护部办公厅发布《关于火电企业脱硫设施旁路烟道挡板实施
铅封的通知》
,通知要求“所有新建燃煤机组不得设置脱硫旁路烟道”、“各级环保部门和各电力集团公司要积极鼓励火
电企业逐步拆除已建脱硫设施的旁路烟道”、“对暂时保留旁路烟道的,所有旁路挡板必须实行铅封”。为了响应国家
政策号召和推行中电投集团公司企业精神“奉献绿色能源,服务社会公众”
,我厂一直致力于打造清洁型能源,一期两台
2×630MW机组脱硫系统设计有旁路烟道,在2013-2014年间利用机组计划检修机会对脱硫系统进行改造,取消脱硫旁路烟
道,将脱硫系统纳入到单元机组一起控制运行。本文就淮沪煤电有限公司田集电厂2×630MW超临界燃煤发电机组脱硫系
统旁路封堵改造控制优化和RB控制策略进行了分析。
关键词:旁路烟道封堵;RB;控制优化
1 引言
淮南田集电厂 2×630MW 机组脱硫工程 1 号机组 2007 年 6 月投产,2 号机组 2007 年 12 月投产。由中电
投远达环保工程有限公司总承包建设。
机组配套的脱硫系统采用石灰石-石膏法湿法脱硫工艺,
一炉一塔脱硫
装置,脱硫率不小于 95%。脱硫装置设置有 GGH,并设置有 100%烟气旁路。
根据相关环保要求,本次脱硫系统改造取消脱硫旁路烟道,拆除旁路挡板,挡板门两侧用物理封闭。增
压风机和 GGH 不取消,引风机出口至增压风机出口设置全流量 40%~50%的旁路烟道和旁路挡板。取消脱硫旁
路后,脱硫装置与主机成为串联系统,要求提高脱硫装置的可靠性和适应性,增加事故喷淋系统,并对脱硫
系统的控制逻辑进行相应优化,增加脱硫系统故障 RB 降负荷运行功能,确保机组的安全运行。
2 旁路挡板封堵方案比较分析
我国从 1988 年第一台脱硫投产以来,
一直沿用引风机出口烟气经过增压风机,
然后通过 GGH 烟气换热器
对原烟气热量进行回收,
将烟气温度降低到 80 度以下进入吸收塔,
吸收塔排除的净烟气通过 GGH 加热排入烟
囱,脱硫系统设置烟气旁路挡板,当脱硫系统异常或检修时可以隔离脱硫系统运行。近年来我国火力发电机
组的快速发展,已使各地的 SO2 排放控制问题十分突出,威胁到城乡居民的生存环境和社会的可持续发展,
为了严格控制污染物的排放,促使我国大气污染治理取得进步,促进脱硫系统投运率的提高,取消脱硫系统
旁路挡板势在必行。国内早期建设的火电机组取消脱硫旁路挡板主要有两种方案:
2.1 取消增压风机(有的厂也会拆除 GGH 换热器),将引风机和增压风机合并采用联合风机,增大引增
合一后的联合风机功率,来克服烟气系统的阻力。此种方案的优点是脱硫装置采用直通式,系统简单可靠性
高,从控制环节来说比较单一,减少了增压风机入口压力波动的控制难点,在动态过程中整个控制系统不易
产生振荡更加稳定。
由于联合风机后管道压力直接和原烟气要求相关,
尤其是脱销改造后烟气系统阻力增加,
联合风机后的压力很高,动态过程中对风机出力和烟道承压的要求很高,系统改动大改造成本高,要求工期
长。
2.2 保留增压风机和 GGH 换热器,增加脱硫系统的事故喷淋装置,不改变机组烟气系统的结构。此种方
案的优点是系统改动少,改造成本比第一种方案大大降低,通过优化控制系统来提高可靠性。包括增压风机
在内的原烟气管路不用做出改动,增压风机控制回路就不需要进行调整,若机组进行脱销改造后只需要优化
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