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对热泵技术改造方案的优化

2016-1-14 16:25| 发布者: hdm| 查看: 1051| 评论: 0|原作者: 黑龙江省唐双鸭山热电有限公司,董彦才、赵德芳、张淑芹

摘要: 采用热泵技术,回收热电厂冷却水的余热资源,用来提高热网首站的供热能力,是一项很好的节能、减排、环保措施。大唐双鸭山热电有限公司结合可利用的余热情况和集中供热需求,对热泵技术在我厂中应用的可行性进行了研 ...

  要:采用热泵技术,回收热电厂冷却水的余热资源,用来提高热网首站的供热能力,是一项很好的节能、减排、环保措施。大唐双鸭山热电有限公司结合可利用的余热情况和集中供热需求,对热泵技术在我厂中应用的可行性进行了研究,并于2011年完成了可研报告的编制工作。但我厂采暖抽汽压力比设计值低,并且2012年热网首站设备进行了增容改造,系统参数发生了变化,因此重新请华电电力科学研究院对可行性方案进行了优化。

关键词:热泵技术;方案;优化

一、系统及设备基本概况

大唐双鸭山热电有限公司装机容量为2×200MC141/N200-12.7/535/535/0.294)凝汽供热汽轮发电机组。采用额定参数为0.294MpaA276℃的六段抽汽做为采暖汽源,无尖峰加热汽源,设计工况单机额定抽汽量为380t/h,目前最大抽汽量320t/h

循环水通过自然通风冷却水塔冷却,每台机组配置双速循环水泵2台,夏季工况:正常转速,设计流量每台泵11873 m3/h,设计扬程19.6 m,双泵运行;冬季工况:低转速,设计流量每台泵9900 m3/h,设计扬程16.1m,单泵运行。冬季进出塔水温19/9,夏季41/32

供热方式是热网首站采用一级加热,两台机原有6台换热面积为950m2、最大流量为1440t/h的热网加热器; 6台额定流量为1440t/h、进水温度70℃,进水压力0.6 Mpa,扬程175m的电动热网循环泵;2012年对热网首站设备进行了改造——更换6台换热面积为1200m2、最大流量为1584t/h的热网加热器,同时每台机将1台电动热网循环泵增容改造为流量3500t/h的汽动热网循环泵。

二、原可研方案简述

原可研方案的编制是按照汽轮机组的设计参数进行的,利用总制热量为6×30MW的热泵吸收一台机组的冷却循环水余热,热泵吸收余热量72MW。热泵驱动蒸汽为六段抽汽,按照设计压力0.294Mpa.a做为进入热泵的蒸汽压力,热泵疏水温度为149℃(饱和水)送至现有热网疏水泵出口母管,与热网加热器疏水一起回到3号低加出口管。热泵设计的热网水进出口温度为60/80℃,热网水流量是8000t/h,热泵设计的余热水进出口温度为38/30℃,循环水流量为9900t/h

此方案在热泵设计参数选择方面存在许多问题:

热泵驱动蒸汽压力按0.294MPa.a进行选择,而实际运行中机组很难达到。如果热泵设备按该压力设计,今后运行时将会严重偏离热泵的设计工况,使系统运行的效率和经济性变差,其损失将不可估量。

热网循环水参数按照热网首站设备改造前的参数选择,未考虑今后供热面积增长后对供热参数的影响。同时,按目前的蒸汽压力下,热泵的出口温度达不到80℃,

虽然冷却循环水全部进热泵,但由于冷却循环水在凝汽器中温升可达到10℃,而在热泵中温降不足7℃,冷却循环水余热没有被完全回收,会产生积温现象,出热泵后的冷却循环水还需上塔进行冷却。而实际现有的循环水泵扬程(16m)在克服热泵阻力(10m)的情况下,已不能上塔,需要增加余热利用循环水泵来克服。按该方案实施,需增加循环水泵等设备,同时还增加很多的运行费用。最重要的是由于上塔水的热量较少,水塔填料层及塔壁易结冰,使水塔填料损坏加剧、水塔建筑产生冻融问题。

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