摘 要:我公司国产200MW机组投产后真空严密性不合格,我们利用检修的机会进行真空系统的灌水检漏,发现系统存在漏点及时消除;通过技术改造将低压轴封改为蜂窝汽封,调整汽缸轴端汽封压力减少空气沿轴泄漏;对轴封冷却器疏水管路进行改造,减少空气通过轴冷水封进入凝汽器;通过一段时间的治理,真空严密性有了显著的提高。现将所采用的办法做一详细的介绍,进而阐明国产200MW汽轮机真空严密性的解决途径。 概述 通化热电有限责任公司1、2号汽轮机是由北京重型电机厂生产的NC200-12.75/0.39/535/535型抽凝式供热机组,型式为超高压、一次中间再热、单轴、双排汽。真空系统配2台水环真空泵,1台运行,1台备用。 两台机组投产之初真空严密性水平不理想,真空严密性试验达1800 Pa/min,直接影响着机组的真空状况。尤其在夏季,随着环境温度的升高,真空状况更为恶劣,为此对机组真空系统进行了氦质谱检漏试验,同时对真空系统存在的问题进行了综合分析,并提出了真空系统的改进方案,以更好地保障机组运行的经济性和安全性。 一、凝汽器真空的成因 凝汽器中形成真空的成因是,由于汽轮机的排汽被冷却成凝结水,其比容急剧缩小。如蒸汽在绝对压力4KPa时,蒸汽的体积比水容积大3万多倍。当排汽凝结成水后,体积就大为缩小,使凝汽器汽侧形成高度真空,它是汽水系统完成循环的必要条件。正是因为凝汽器内部为极高的真空,所以与之相连接的设备都有可能因为不严而往凝汽器内部漏入空气,加上汽轮机排汽中的不凝结气体,如果不及时抽出,将会逐渐升高凝汽器内的压力值,真空下降,导致蒸汽的排汽焓值上升,有效焓降降低,汽轮机蒸汽循环的效率下降。有资料显示,真空每下降1KPa,机组的热耗将增加70kj/kw,热效率降低1.1%。水环真空泵的作用就是抽出凝汽器的不凝结气体,以维持凝器的真空。 二、真空低的危害 1、漏入凝汽器的空气,除了使排汽压力和温度升高,降低汽轮机的经济性外,还会使汽轮机低压缸因蒸汽温度高而变形,造成机组振动。 2、由于空气的分压力增大,增加了空气在水中的溶解度,加剧了低压管道和低压加热器的腐蚀,增加了除氧器的负担,对机组安全不利。 3、汽轮机组真空系统漏空气,凝结器传热端差增大,真空下降,机组运行安全系数降低,经济性降低:凝结器传热端差每增加1℃,汽耗率约增加0.25~3%。 因真空系统的漏空气量与负荷有关,负荷不同,处于真空状态的设备、系统范围不同,凝汽器内真空也不同,漏空气量也不同,而且相同的空气漏量,在负荷不同时真空下降的速度也不一样。为此,法规规定,做真空严密性试验时,负荷应在80%额定负荷(有的机组是在额定负荷)下进行。100MW机组真空下降速度小于0.4kpa/min为合格,200MW机组真空下降速度小于0.27kpa/min为合格,超过时应查找原因。另外,在试验时,当真空低于87kpa,排汽温度高于60℃时,应立即停止试验,恢复原运行工况。 阅读全文 |