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300MW煤粉锅炉低NOx改造技术与效果

2016-1-7 16:43| 发布者: hdm| 查看: 1015| 评论: 0|原作者: 山东省华电国际莱城发电厂,李衍平

摘要: 针对日益严重的大气污染、锅炉热效率低等问题,阐述了燃煤锅炉多空气分级低NOx燃烧技术改造项目和SCR反应器特点,提出了对燃烧器系统、一次风管道、二次风系统和并加装SCR脱硝装置等系统进行具体的低氮改造措施。分 ...

  : 针对日益严重的大气污染、锅炉热效率低等问题,阐述了燃煤锅炉多空气分级低NOx燃烧技术改造项目和SCR反应器特点,提出了对燃烧器系统、一次风管道、二次风系统和并加装SCR脱硝装置等系统进行具体的低氮改造措施。分析了300MW燃煤锅炉低氮改造后的热经济性和安全性。经试验验证,3号锅炉低氮改造后,锅炉热效率提高1%锅炉NOx排放量大幅减少,排放浓度标准降到了100 mg/ m3以下。

关键词:节能减排;氮氧化物;空气分级;水平浓淡;改造;燃烧器

0  引言

随着我国实行可持续发展的战略,环境保护已成为当前和今后一项重要工作。在燃煤电厂排放的大气污染物中,氮氧化物(NOx)因为对生态环境和人体健康的危害极大,且难以处理,所以成为重点控制排放的污染物之一。《火电厂大气污染物排放标准》从2012年开始实施,其中,从201211日开始,所有新建火电机组NOx排放浓度标准要求达到100mg/m3[1]201411日开始,重点地区所有火电投运机组NOx排放浓度标准要达到100mg/m3,而非重点地区2003年以前投产的机组达到200mg/ m3

本文通过分析3号炉燃烧系统的低氮成功改造,从根本上来减少燃煤电厂污染物NOx的排放量,对同类机组的低氮改造具有很大的参考价值。

1  机组介绍

华电国际电力股份有限公司莱城发电厂3锅炉采用上海锅炉厂生产的亚临界、中间一次再热、控制循环汽包炉,采用了美国CE燃烧工程公司的引进技术,型号为SG-1025/17.44-M844该锅炉为单炉膛、平衡通风、固态排渣、四角切圆燃烧方式,设计燃煤为高挥发份烟煤,点火、助燃用油为0号柴油[2]

制粉系统配置三台沈重BBD4062双进双出直吹式磨煤机,燃烧方式为四角顺时针切圆,每角共有6个一次风口,6个燃料二次风口,11个辅助二次风口,顶层为两层消旋风,燃烧器摆角上下摆动30°,锅炉主要设计参数(见表1)。

2     燃烧系统低氮改造

2.1  多空气分级低NOx燃烧技术

首先在沿炉膛高度的垂直方向采取三次空气分级,即在主燃烧器区域送入部分煤粉完全燃烧所需要的一次风和二次风,在紧邻主燃烧区的上方OFA喷嘴送入部分燃尽风(即一次垂直空气分级);从OFA上方距主燃烧器一定距离的低位SOFA燃烧器送入剩余的部分燃尽风(即二次垂直空气分级);将剩余的燃尽风从除OFA和低位SOFA燃烧器外的高位SOFA燃烧器送入(即三次垂直空气分级[3])。其次,主燃烧器一次风燃烧装置上采取水平浓淡分离技术,从而在炉膛水平方向形成浓淡两股煤粉气流,实现炉膛水平方向的空气分级燃烧(一次水平空气分级)。另外,主燃烧器的部分二次风喷嘴采取正向偏置布置,形成部分贴壁风[4],推迟了该部分二次风与煤粉气流的混合,也在炉膛水平方向形成了一定程度的空气分级燃烧(即二次水平空气分级)。这样就在挥发氮析出后非常关键的早期燃烧阶段,将主燃烧器区域的过量空气系数降低,在整个炉膛内沿垂直方向和水平方向实现多次空气分级燃烧,在初始的富燃料欠氧条件下促使挥发氮转化成N2,从而减少总的NOx生成量。同时,因富燃料欠氧,炉膛的燃烧温度也会相对降低,也在一定程度上会降低热力型NOx的生成量。

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