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330MW机组锅炉脱硝、低氮改造后的运行与控制

2016-1-7 16:52| 发布者: hdm| 查看: 1114| 评论: 0|原作者: 江苏省淮安市华能淮阴电厂,丁益华、陈华

摘要: SCR工艺及低氮燃烧器技术是目前火力发电厂主要采用的烟气脱硝技术,并且在全国逐步推广。控制烟气中NOx的生成,及对NOx的催化反应是SCR脱硝工艺的核心内容,本文简述了该厂330MW机组锅炉低氮燃烧器及脱硝系统改造的 ...

  要:SCR工艺及低氮燃烧器技术是目前火力发电厂主要采用的烟气脱硝技术,并且在全国逐步推广。控制烟气中NOx的生成,及对NOx的催化反应是SCR脱硝工艺的核心内容,本文简述了该厂330MW机组锅炉低氮燃烧器及脱硝系统改造的基本情况,分析了改造后影响锅炉、脱硝系统运行的主要因素,并针对影响因素提出了一些控制措施。

关键词:脱硝;低氮燃烧器;节能减排;锅炉技术改造;空预器;SCR脱硝

0  引言

随着国家节能减排工作的不断深入,火力发电厂排放标准日益提高,华能淮阴电厂330MW机组锅炉使用直吹式制粉系统,为此进行了脱硝改造,经过调研分析,采用低氮燃烧器改造加液氨法脱硝的方式,改造后可实现脱硝效率80%以上,NOx排放不高于100mg/NM3

1华能淮阴电厂锅炉低氮燃烧器改造简介

改造前华能淮阴电厂330MW机组锅炉为锅炉型号:HG1018/18.6PM19,亚临界参数、自然循环汽包炉,单炉膛、四角切圆燃烧、一次再热、平衡通风、露天布置、全钢构架、燃煤、固态排渣。锅炉设计为燃用贫煤的固态排渣煤粉炉,采用有成熟经验的水平浓淡燃烧器,磨煤机采用HP-863型中速磨正压直吹式制粉系统,每台炉配置5台中速磨煤机,设计煤粉细度R9012%,锅炉本体由哈尔滨锅炉厂有限责任公司制造。

低氮燃烧器改造后,主燃烧器整体高度维持5628mmA层燃烧器下降826mmAB层燃烧器维持原有的集中布置方式,BCDE四层燃烧器烟煤型布置,间距为1512mmABCDE燃烧器标高分别为: 1932020412219242343624948(见图1)。改造后在主燃烧器四角之上增加5SOFA分离燃烬风,最下层SOFA标高30948mm,与E层一次风间距6000mm,到屏底的距离14826mm5SOFA风也可以根据煤种变化机动组合,灵活控制,全部一次风喷嘴进行低NOx改造,二次风切圆不变,维持原有1084mm1053mm的切圆直径。适度减小一次风切圆,形成一次风在内,二次风在外的流动形态。一次风与二次风中心线的夹角为1°,#13角一次风切圆大小改为779 mm#24角一次风切圆大小改为748 mm。最下层AA二次风与一次风切圆保持一致(见图2)。

2 华能淮阴电厂脱硝系统简介

华能淮阴电厂脱硝装置采用常用的氨法脱硝,加装SCR脱硝装置。SCR工艺采用液氨做为还原剂,锅炉脱硝系统由西安西热锅炉环保工程有限公司设计制造,采取选择性催化还原(SCR)法去除烟气中的NOx。每台炉设置两个SCR反应器,反应器采用高灰型工艺布置(即反应器布置在锅炉省煤器与空预器之间),反应器入口烟道设灰斗。催化剂按“21”模式布置,备用层在最下层,在锅炉燃用设计煤种ECR负荷时脱硝效率80%(入口NOx 浓度≤400 mg/Nm3),NOx排放浓度≤80mg/Nm3。在正常投运SCR时,脱硝装置的氨逃逸浓度≤3ppmSO2/SO3转化率<1.0%。脱硝装置不设烟气旁路和省煤器旁路,并设有半伸缩耙式蒸汽吹灰器和声波吹灰器相结合的吹灰系统。

采用液氨作为脱硝还原剂,二、三期4台机组共用一个液氨储存、制备与供应系统。氨区系统包括液氨卸氨压缩机、液氨储罐、液氨泵、液氨蒸发器、氨气缓冲罐、氨气稀释罐、废水池及废水泵等。

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